前言:本站為你精心整理了球墨鑄鐵曲軸工藝論文范文,希望能為你的創(chuàng)作提供參考價值,我們的客服老師可以幫助你提供個性化的參考范文,歡迎咨詢。
1生鐵中磷含量對曲軸疲勞強(qiáng)度的影響
對于球墨鑄鐵爐料而言,其中的生鐵成分、回爐鐵成分以及廢鋼中的磷成分在鐵水熔煉過程當(dāng)中會以恒定量的方式得到保留。同時,過量的磷成分多富集于晶界,主要表現(xiàn)形式為二元磷共晶或者是三元磷共晶。無論其表現(xiàn)為哪種形式,都具有脆性相的特點,由此會導(dǎo)致球墨鑄鐵的塑性指標(biāo)明顯降低,最終誘發(fā)曲軸的早期斷裂。已有研究中對發(fā)生斷裂問題的曲軸進(jìn)行分析,分析結(jié)果顯示:曲軸正火采用部分奧氏體化工藝,通過此種方式獲得鐵素體組織(此類鐵素體組織多為破碎形態(tài))。但從斷軸分析的角度上來說,此部分檢出的磷成分含量多在0.07~0.10%范圍內(nèi)。通過疲勞試驗所得出的結(jié)果反映,該曲軸正常運行工況條件下的疲勞強(qiáng)度極限值僅為8050.0kg•cm,無法滿足設(shè)計要求。其原因在于曲軸制造使用了本地生鐵作為的球鐵爐料。在取消該環(huán)節(jié)后曲軸質(zhì)量自然可得到提高。
2鑄造縮松對曲軸疲勞強(qiáng)度的影響
已有研究資料中報道某廠曲軸曾大量出現(xiàn)斷裂問題。從曲軸外觀上觀察得知,導(dǎo)致斷裂的主要原因是在曲軸連桿軸頸位置有鑄造縮松問題,且肉眼可見。分析其成因是:在冷鐵供應(yīng)存在問題的條件下,曲軸造型省略了補(bǔ)縮所使用的冷鐵。在恢復(fù)冷鐵工藝后,曲軸鑄造縮松問題得到了圓滿的解決。由此可見,鑄造縮松對于曲軸疲勞強(qiáng)度的影響是非常顯著的。
3黑色帶層及灰斑對曲軸疲勞強(qiáng)度的影響
在常規(guī)工藝條件下,球墨鑄鐵曲軸斷口多呈現(xiàn)出灰色或銀灰色,曲軸本體以及抗拉試棒斷口同樣應(yīng)當(dāng)有此類表現(xiàn)。對于黑色帶層問題而言,其主要是受到灰斑在疲勞試驗曲軸軸頸往復(fù)式運動的影響而形成的,而灰斑的產(chǎn)生則主要是受到了鐵水中硅偏析的影響。以往研究中在對某批次球墨鑄鐵曲軸進(jìn)行疲勞試驗的過程當(dāng)中發(fā)現(xiàn)曲軸斷面出現(xiàn)了異常的黑色層以及灰斑。雖然此種問題在球墨鑄鐵曲軸中相對比較少見,但同樣屬于內(nèi)部缺陷的一種表現(xiàn)形式,此問題的出現(xiàn)導(dǎo)致了曲軸疲勞強(qiáng)度受到不良影響,有黑色帶層或灰斑問題的曲軸在正常使用過程當(dāng)中可能提前出現(xiàn)疲勞裂紋,導(dǎo)致抗疲勞強(qiáng)度的下降。
二熱處理工藝對球墨鑄鐵曲軸疲勞強(qiáng)度的影響分析
1正火和中頻淬火工藝對曲軸疲勞強(qiáng)度的影響
已有研究中顯示,對于球墨鑄鐵曲軸而言,在經(jīng)過高溫正火處理后,能夠?qū)⑵渲兴嬖诘挠坞x狀態(tài)滲碳體消除掉,從而能夠起到調(diào)整基體中鐵素體以及珠光體形態(tài),以及兩者構(gòu)成比例的目的。通過這種方式,使球墨鑄鐵曲軸的綜合力學(xué)性能得到了提升,促進(jìn)了抗疲勞強(qiáng)度的改善。同時,在球墨鑄鐵曲軸制造過程當(dāng)中,通過進(jìn)行中頻淬火處理的方式,能夠使球墨鑄鐵曲軸表面形成具有一定深度的淬硬層,其對于改善曲軸自身耐磨性能有重要意義。但也有研究中認(rèn)為:傳統(tǒng)的非圓角淬火工藝下會導(dǎo)致曲軸淬火區(qū)與非淬火區(qū)交界位置產(chǎn)生失衡且反向的應(yīng)力關(guān)系,并對疲勞強(qiáng)度造成不良影響。因此,在引入中頻淬火工藝的過程當(dāng)中,需要盡量選擇圓角淬火工藝,達(dá)到滿意的處理效果。
2等溫淬火工藝對曲軸疲勞強(qiáng)度的影響
在球墨鑄鐵曲軸的生產(chǎn)過程當(dāng)中,通過應(yīng)用等溫淬火工藝的方式,能夠使曲軸獲得主要的貝氏體成分,同時還可形成一定的馬氏體組織以及殘余奧氏體組織,力學(xué)性能上具有較高的強(qiáng)度以及韌性水平。已有研究資料中報道,針對受到化學(xué)成分偏離影響而造成球墨鑄鐵曲軸疲勞強(qiáng)度的不足的問題,通過應(yīng)用等溫淬火工藝的方式,解決了曲軸在熱處理上的質(zhì)量問題。等溫淬火工藝的應(yīng)用除了對改善球墨鑄鐵曲軸疲勞強(qiáng)度水平以外,還對提高曲軸自身耐磨性有重要價值,由此也有效延長了曲軸的使用壽命,綜合效益確切。
3氧氮化工藝對曲軸疲勞強(qiáng)度的影響
從化學(xué)處理的角度上來說,在球墨鑄鐵曲軸的制造生產(chǎn)工藝中,通過對曲軸進(jìn)行氧氮化處理的方式,能夠使曲軸表面獲得具有高氮特點的化合物層,同時還可形成具有飽和特點的氧擴(kuò)散層。受到氧成分以及氮成分滲入的影響,使得球墨鑄鐵曲軸表面層的化學(xué)成分發(fā)生改變,與之相對應(yīng)的顯微結(jié)構(gòu)也有了非常顯著的提升趨勢,曲軸整體的耐磨性能以及耏疲勞性能均得到了有效的改善。需要注意的一點是,對于經(jīng)過氧氮化處理的球墨鑄鐵曲軸而言,其抗疲勞水平的提高很大程度上會受到氧化層擴(kuò)散水平的影響,在氮化處理后快速冷卻,并在擴(kuò)散層中形成飽和固溶體,或是形成高水平的殘余壓應(yīng)力都能夠促進(jìn)疲勞強(qiáng)度的提高。正是由于在氧氮化工藝處理下,曲軸表面能夠形成較深的擴(kuò)散層,故而對延長球墨鑄鐵使用壽命也有相當(dāng)重要的意義與價值。
三結(jié)束語
結(jié)合本文以上分析認(rèn)為:對于球墨鑄鐵曲軸而言,斷裂是其運行過程當(dāng)中最主要的失效形式。解決并最大限度避免曲軸失效問題的方法在于彌補(bǔ)鑄造缺陷,同時對熱處理工藝進(jìn)行合理改進(jìn)。本次研究中重點從鑄造缺陷以及熱處理工藝這兩個角度入手,分析以上因素對球墨鑄鐵曲軸疲勞強(qiáng)度的影響,指出可以通過彌補(bǔ)鑄造缺陷,同時合理應(yīng)用正火、中頻表面淬火、等溫淬火以及氧氮化處理的方式,促進(jìn)球墨鑄鐵曲軸疲勞強(qiáng)度水平的提升,同時改善曲軸的耐磨性,延長球墨鑄鐵曲軸的使用壽命,發(fā)揮更加確切的使用價值。
作者:范杰單位:大唐琿春發(fā)電廠