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本文作者:詹德寬作者單位:鐵法能源公司
自動加藥系統(tǒng)的工作原理
系統(tǒng)結構如圖1所示,聚丙烯酰胺溶解攪拌藥桶總加水量10m3,30min完成。加水到2m3攪拌器啟動,斗式提升機開始上料。上料是均勻定量地把聚丙烯酰胺粉劑輸送到預混器,在預混器中,聚丙烯酰胺和旋轉水流混合,然后進入攪拌桶。上藥的速度由PLC控制斗式提升機驅動輪的轉速來調(diào)節(jié)。加水完成以后攪拌器繼續(xù)攪拌30min,聚丙烯酰胺就能充分溶解,配制好的0.2%(重量比)藥液放入聚丙烯酰胺藥劑池。當儲料箱到低料位時,電容料位傳感器報警,提升機停止上料。為提高干粉的流動性,儲料箱中有機械振動裝置。斗式提升機的鏈條上有許多小料斗,固定容積的料斗在儲料箱中充滿,料斗升至提升機頂部最高點處翻轉料斗實現(xiàn)卸料。只要控制輸送鏈條的速度就能計量,斗式提升機是容積計量。儲料箱裝在地面上,最高點距離地面不超過800mm,方便工人上料。預混器中的干粉藥劑極易吸潮結塊,因此裝有螺旋破碎裝置。攪拌桶上的液位計有兩個作用,一是提供加水到位信號,PLC關閉進水電動閥;二是將配制好的藥液排放液位下降的速度反饋給PLC,PLC由此判斷過濾器堵塞的程度,嚴重時發(fā)出報警信號。過濾器中的雜物需人工清除。聚丙烯酰胺藥劑池高液位時,攪拌桶不工作,中等液位時攪拌桶恢復工作,低液位時加藥泵不工作,且報警。高液位和中液位之間有10m3的空間,剛好能容下一桶配制好的聚丙烯酰胺溶液。
自動加藥控制系統(tǒng)的組成及控制原理
1自動加藥控制系統(tǒng)的組成及功能
自動加藥控制系統(tǒng)由5部分組成,見圖2。(1)可編程控制器(PLC),是控制系統(tǒng)的核心。PLC可使系統(tǒng)配置靈活,可搭載多種基本單元、擴展單元和擴展模塊,組成不同I/O點和不同功能的控制系統(tǒng)。(2)主站。主站為電源空氣開關、模擬量模塊、光端機及隔離繼電器提供承載平臺,主站控制柜內(nèi)配置有DC24V電源。(3)上位機,可以是一臺或幾臺PC機。操控人員也可以使用上位機組態(tài)流程圖開啟和關閉任何設備和閥門。(4)廠級局域網(wǎng)。局域網(wǎng)的形成可以實現(xiàn)廠內(nèi)相關管理人員隨時隨地登陸組態(tài)軟件,監(jiān)視自動加藥流水線的狀態(tài)。(5)遠程控制站。屬主站控制柜的遠程部件,以觸摸屏控制的形式來開啟和關閉流程中的設備。
2自動控制系統(tǒng)控制原理
大平煤礦選煤廠煤泥水自動加藥控制系統(tǒng)選用三菱可編程控制器(PLC),型號為FX2N-48MR-001。1個輸入擴展模塊FX2N-16EX(擴展16個輸入點),1個RS-485通訊用的擴展板FX2N-485-BD,1個8通道模擬量輸入模塊FX2N-8AD,1個8通道模擬量輸出模塊FX2N-8DA;485通訊擴展板用于和上位連接通訊。模擬量輸入模塊用于把現(xiàn)場的測量信號傳給PLC,如流量、濃度、煤泥厚度等;模擬量輸出模塊用于控制現(xiàn)場的控制單元,如加藥泵等,觸摸屏作為現(xiàn)場的人機接口,可顯示流程、報警和各控制單元的狀態(tài)(如閥門的開關、流量、液位、濃度、煤泥厚度等和各種曲線圖等),還能通過觸摸屏設定參數(shù),控制各設備的運行。通過上位機能把每天各參數(shù)的運行曲線保存打印,還可以在上位機上把各參數(shù)的運行數(shù)據(jù)做成表格保存、打印,保存的天數(shù)取決于硬盤的容量,在上位機也能遠程控制所有操作。
3自動加藥控制系統(tǒng)特點
(1)采用模塊化、集散型結構,保證擴展性、開放性和穩(wěn)定性;(2)所有操作都有手動和自動兩種方式;(3)各被控制對象和監(jiān)控數(shù)據(jù)都能在觸摸屏和上位機實時顯示,且能以表格或曲線形式存檔,能歷史查詢;(4)故障報警響應準確及時,能存檔查詢;(5)采用標準網(wǎng)絡,能與廠級公用系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)。
工業(yè)性試驗結果
藥劑濃度與濃縮機入料、溢流、底流濃度呈現(xiàn)一定的關系,試驗結果如表1所示。(1)溢流濃度值與藥劑濃度值成反相關關系,即溢流濃度隨著藥劑濃度的升高而降低。而當藥劑濃度大于等于0‰時,溢流濃度維持在0.5g/L,此時可視為循環(huán)水較清澈。(2)底流濃度值與藥劑濃度值成正相關關系。而當藥劑濃度大于等于2.5‰時,底流濃度過高,易導致耙式濃縮機負荷過重,甚至導致洗煤生產(chǎn)中斷。(3)綜上試驗結論,該選煤廠尾水處理所使用的絮凝劑濃度不宜超過2.5‰;再從濃縮池入料濃度結果來看,當濃度為2.0‰時,入料濃度最低,即尾水處理效率處在較高點。所以,該廠尾水處理所配制的絮凝劑理論濃度定為2.0‰。
技術經(jīng)濟效益分析
(1)濃縮機濃縮效率提高10%以上,溢流中微細顆粒明顯減少,即使連續(xù)洗煤生產(chǎn),溢流仍可保持清水狀態(tài)。同時,底流濃度、粒度的變化也為壓濾生產(chǎn)創(chuàng)造了有益的條件,有效提高了壓濾煤泥產(chǎn)量。(2)加藥系統(tǒng)改造前,聚丙烯酰胺粉劑由人工投加,而這一過程常由于粉劑不均勻造成結塊不能充分溶解,造成大約10%的浪費;由于人工添加藥液量和添加時間的相對盲目性,投加聚丙烯酰胺藥液和凈水劑藥液,又造成大約20%的浪費。綜合起來,聚丙烯酰胺浪費了30%。而實現(xiàn)自動化加藥以來,提升機的卸料斗可實現(xiàn)定量均勻的卸料,且PLC濁度計模塊可以較準確的探測到洗水濃度,從而更準確的判斷加藥時間和加藥量,杜絕了聚丙烯酰胺的浪費。聚丙烯酰胺價格按12500元/t計,改造前每月聚丙烯酰胺耗用以平均8t計,年用聚丙烯酰胺96t,采用自動加藥系統(tǒng)后,每年節(jié)省聚丙烯酰胺藥費36萬元。(3)凈水劑以72t/月計,年用凈水劑864t,凈水劑浪費了20%,凈水劑價格按1790元/t計,采用自動加藥系統(tǒng)每年節(jié)省藥劑費30.9萬元。(4)自動控制及提高溶解藥效,不但節(jié)省藥劑的費用,而且還能節(jié)約大概30%~40%的電能。平均節(jié)電按35%計算,現(xiàn)在每天用電450kW•h,電費按0.6元/kW•h計算,則每年約節(jié)省電費4萬元。(5)加藥系統(tǒng)現(xiàn)有兩名操作員,人員不減,但降低了勞動強度,提高了系統(tǒng)的自動化程度,便于系統(tǒng)的運行、監(jiān)控及控制,延長設備的使用壽命。
結論
(1)該絮凝劑自動加藥系統(tǒng)設計新穎,運行穩(wěn)定可靠,在濃縮系統(tǒng)應用中,實現(xiàn)對煤泥沉降速度和澄清水濁度的監(jiān)測和控制,加快了煤泥濃縮和沉淀效果。(2)據(jù)統(tǒng)計,煤泥水自動加藥系統(tǒng)改造以后,每年可節(jié)約系統(tǒng)運行各項費用約70萬元;使用該系統(tǒng)19個月的時間,節(jié)約總額將與項目投資總額持平。(3)系統(tǒng)設計最優(yōu)化,配置簡潔,性價比高,采用PLC和變頻器控制,系統(tǒng)全自動化運行無需人工操作。