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1存在的問題
空分膨脹機(jī)控制系統(tǒng)經(jīng)常出現(xiàn)問題,如上位與下位通訊遲滯時間達(dá)到3~5s;程序繁瑣,沒有可讀性和可操作性,且存在許多功能模塊的錯誤使用;上位操作點(diǎn)組態(tài)錯誤眾多;硬件中多塊卡件健康燈在運(yùn)行期間出現(xiàn)紅閃,甚至出現(xiàn)穩(wěn)態(tài)紅,無法通過復(fù)位消除等??紤]到系統(tǒng)負(fù)荷問題和生產(chǎn)穩(wěn)定等問題,如果因膨脹機(jī)跳車而引起整個煤化工裝置跳車,造成的經(jīng)濟(jì)損失是可想而知的。所以,對膨脹機(jī)控制系統(tǒng)進(jìn)行改造是十分必要的。
2改造方案的確定和實施
針對存在的問題,經(jīng)過認(rèn)真研究分析,決定對膨脹機(jī)控制系統(tǒng)進(jìn)行改造。本次改造采用FOXBORO公司的高性能的、成熟的I/ASeries控制系統(tǒng)來替代原有的ITCC控制系統(tǒng);將膨脹機(jī)噴嘴調(diào)節(jié)和防喘振調(diào)節(jié)改到I/ASeries系統(tǒng)中實現(xiàn),其他功能和操作方式則基本不變。現(xiàn)場儀表和操作盤不做任何改動,只是把膨脹機(jī)的信號線重新拉電纜到備用的接線盒里,再將接線盒到DCS控制系統(tǒng)的備用點(diǎn)找到,接到相應(yīng)的端子排上。本次改造用的是原有I/ASeries控制系統(tǒng)的備用通道,信號線接好后直接進(jìn)行組態(tài)調(diào)試就行,不需要增加任何硬件和軟件。改造后所有的點(diǎn)均采用冗余卡件;考慮到現(xiàn)場危險源的問題,所有點(diǎn)都通過安全柵后再上卡件。另外,HV01310和FV01312的電磁閥為防止線路故障和電磁閥失電而跳車影響生產(chǎn)的穩(wěn)定性,均采用雙電磁閥。
3I/ASeries控制系統(tǒng)的編程組態(tài)其組態(tài)包括控制功能和顯示功能兩部分。
3.1控制功能部分
3.1.1膨脹機(jī)的開停及控制通過就地/控制室盤選擇開關(guān),選擇在控制室或就地啟/停膨脹機(jī)。通過膨脹量來控制轉(zhuǎn)速及噴嘴、防喘振閥控制。具備膨脹機(jī)出入口氣體溫度、內(nèi)外軸承溫度、油過濾器后的油溫、出入口氣體壓力、潤滑油進(jìn)軸承油溫、密封氣壓力、膨脹機(jī)軸振動、導(dǎo)流器與膨脹機(jī)出口壓差、油箱液位以及油泵運(yùn)行情況等監(jiān)測指示功能。
3.1.2聯(lián)鎖保護(hù)功能系統(tǒng)出現(xiàn)保護(hù)性故障時,具有報警、停機(jī)功能;軸瓦溫度、軸振動軸位移、油系統(tǒng)、密封氣系統(tǒng)、出入口氣體溫度、壓力以及轉(zhuǎn)速出現(xiàn)異常等,系統(tǒng)會發(fā)出報警,并記錄報警信息。
3.1.3輔助系統(tǒng)控制包括輔助油泵啟??刂?、兩個油泵的互啟控制、油電加熱器的控制。
3.1.4噴嘴控制功能具備組態(tài)噴嘴調(diào)節(jié)器(FV01309)完成噴嘴控制,組態(tài)控制選擇方式,手動/自動轉(zhuǎn)換,快開/快關(guān)按鈕等功能。開車時,F(xiàn)V01309在全關(guān)位置(即開度為0);當(dāng)機(jī)組運(yùn)行時,系統(tǒng)聯(lián)鎖直接給FV01309放開0~100%,可對噴嘴開度進(jìn)行調(diào)節(jié);當(dāng)機(jī)組運(yùn)行信號丟失或聯(lián)鎖時,F(xiàn)V01309在全關(guān)位置。
3.1.5防喘振閥控制功能在程序聯(lián)鎖中,開機(jī)組時喘振調(diào)節(jié)器(FV01312)全開(即100%開度),F(xiàn)V01309和HV01310全關(guān)。當(dāng)機(jī)組運(yùn)行時,系統(tǒng)直接給FV01312放開0~100%,同時電磁閥帶電;HV01310全開,同時電磁閥帶電,據(jù)工況直接手動調(diào)節(jié)FV01312和FV01309的閥位。當(dāng)機(jī)組運(yùn)行信號丟失或聯(lián)鎖時,系統(tǒng)直接聯(lián)鎖FV01312輸出100%,同時電磁閥失電;當(dāng)進(jìn)行緊急放空操作時,系統(tǒng)直接聯(lián)鎖FV01312輸出100%,同時電磁閥失電。
3.2顯示功能部分改造后的控制系統(tǒng)用CIO控制組態(tài)器進(jìn)行組態(tài)。該系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),功能強(qiáng)大,操作簡單。操作畫面的流程采用FoxDraw軟件來完成。改造后膨脹機(jī)系統(tǒng)流程如圖1。DCS工程師站通過工業(yè)以太網(wǎng)與CP通訊,連續(xù)不斷地從生產(chǎn)過程中獲得大量的信息,并及時為工藝操作人員顯示設(shè)備狀態(tài),提供彩色畫面詳圖、趨勢圖、報警表以及動態(tài)流程圖。因此,操作人員可以通過上述畫面檢查各種信號的詳細(xì)情況,修改設(shè)定值、改變操作方式,從而起到指導(dǎo)實時操作和控制的作用。
4改造控制點(diǎn)
鑒于安全生產(chǎn)的需要和對系統(tǒng)穩(wěn)定性的考慮,控制點(diǎn)不但采用冗余卡件,還要經(jīng)過安全柵后再上卡件。AI點(diǎn)共20個,其中溫度點(diǎn)通MTL5074型安全柵后上FBM216卡;其他AI點(diǎn)通MTL5041/5042型安全柵上FBM216卡;AO點(diǎn)共2個,通MTL5045安全柵上FBM237卡;DI點(diǎn)共25個,通MTL5045型安全柵上FBM217卡;DO點(diǎn)共11個,直接上FBM242卡。5聯(lián)機(jī)調(diào)試當(dāng)完成控制柜接線和軟件編程組態(tài)工作后,對系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試,檢查控制功能和邏輯、聯(lián)鎖保護(hù)等功能是否和原來一樣。調(diào)試合格后,做好系統(tǒng)程序和用戶程序備份,交付生產(chǎn)使用。6實施效果經(jīng)過大家的努力,現(xiàn)場及系統(tǒng)接線,組態(tài),回路測試,功能模擬測試等,均在大修結(jié)束之前完成。在公司2012年度大修開始后,僅僅用了兩周的時間就實現(xiàn)了新老系統(tǒng)的交替,而且保證了所有重要功能的同步實現(xiàn)。
作者:周玉紅高波徐清慧單位:河南煤業(yè)化工集團(tuán)中原大化公司