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過濾機(jī)體系降耗技術(shù)探討

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過濾機(jī)體系降耗技術(shù)探討

本文作者:馬嘯1杜雄偉2作者單位:1.山西省分析科學(xué)研究院2.太原煤炭氣化(集團(tuán))有限責(zé)任公司

加壓過濾機(jī)節(jié)能技術(shù)研究

1加壓過濾機(jī)的工作原理

在加壓過濾過程中,固體顆粒會(huì)在過濾介質(zhì)一側(cè)形成濾餅。這是因?yàn)檫^濾介質(zhì)本身較薄,故開始時(shí)阻力較小,較粗的顆粒受阻而滯留在過濾介質(zhì)表面,致使后續(xù)的細(xì)顆粒難以通過過濾介質(zhì),從而在過濾介質(zhì)表面形成濾餅。濾餅形成后,固體顆粒自身也會(huì)起到過濾介質(zhì)的作用,隨著濾餅厚度的增加過濾阻力也不斷增加,當(dāng)過濾阻力增加到一定程度時(shí),過濾過程基本停止。這時(shí),只有將濾餅去除,才能使過濾過程繼續(xù)進(jìn)行。在此過程中,細(xì)粒物料極易堵塞過濾通道,影響過濾過程的進(jìn)行。

2影響加壓過濾機(jī)工作效果的主要因素

有許多因素對(duì)加壓過濾機(jī)的工作效果有影響,這些因素主要包括入料濃度、工作壓差、粒度組成、氣泡含量、主軸轉(zhuǎn)速。不論對(duì)哪種物料進(jìn)行加壓過濾時(shí),都希望其工作參數(shù)為最佳值,即水分最低、產(chǎn)量最高、耗風(fēng)量最小,電量最能有效利用[2]。

(1)入料濃度對(duì)工作效果的影響

不同的入料濃度在相同條件下所獲得的工藝指標(biāo)存在較大的差異,能量消耗也存在明顯的差別。當(dāng)入料濃度(質(zhì)量濃度)高(大于250g/L)時(shí),形成的濾餅厚(大于25mm),產(chǎn)量增加,耗風(fēng)量小,系統(tǒng)能耗降低,低壓風(fēng)機(jī)工作時(shí)間縮短,系統(tǒng)耗電量降低,但是會(huì)造成刮板壓力和產(chǎn)品水分增大(22%以上),所以入料濃度不能太高。反之,當(dāng)入料濃度(質(zhì)量濃度)低(小于150g/L)時(shí),形成的濾餅?。ㄐ∮?mm),水分低,過薄的濾餅會(huì)導(dǎo)致跑風(fēng),使耗風(fēng)量增加和加壓倉壓力下降,系統(tǒng)效率低,低壓風(fēng)機(jī)工作時(shí)間延長(zhǎng),滿負(fù)荷工作造成電耗增加。因此,在用加壓過濾機(jī)處理浮選精煤時(shí),入料濃度(質(zhì)量濃度)一定要控制在180g/L~220g/L之間。

(2)工作壓力對(duì)工作效果的影響

在對(duì)物料進(jìn)行加壓過濾時(shí),如果其他因素固定,則壓力越大,水分越低,處理量越大;但當(dāng)壓力增加時(shí),濾餅的孔隙度會(huì)相應(yīng)減小,此時(shí)濾餅的阻力會(huì)增大,水分排出的難度也會(huì)加大。因此,當(dāng)工作壓力增加到一定值后,繼續(xù)增加工作壓力對(duì)加壓過濾機(jī)的處理量及濾餅水分的影響不大,而工作壓力提高,加大了系統(tǒng)中低壓風(fēng)機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)荷,增加了系統(tǒng)耗電量[3]。所以,確定合理的工作壓力是提高加壓過濾效率和節(jié)能降耗的主要因素,應(yīng)根據(jù)不同的煤質(zhì)選取合理的工作壓力。一般來說,易過濾煤泥的工作壓力約為0.21MPa,難過濾煤泥的工作壓力約為0.3MPa,系統(tǒng)電耗可以有效利用。

(3)粒度組成對(duì)工作效果的影響

浮選精礦的粒度組成對(duì)加壓過濾機(jī)的處理能力影響很大。精礦粒度組成均勻,則濾餅厚度適宜,脫水速度快,加壓倉倉壓穩(wěn)定,低壓風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),耗能低,水分含量符合標(biāo)準(zhǔn);相反,精礦粒度組成不均勻,會(huì)使加壓過濾機(jī)處理能力下降很大,且使濾餅水分升高,濾餅漏氣的同時(shí)會(huì)造成倉壓降低,使低壓風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間延長(zhǎng),增加電耗。這是因?yàn)?,?dāng)同一種物料的粒度組成發(fā)生變化時(shí),其所形成濾餅的過濾比阻也會(huì)相應(yīng)發(fā)生變化,過濾比阻降低可加快同樣壓力下的成餅速度,提高過濾效率。然而,處理量提高的同時(shí)也會(huì)使耗風(fēng)量增加,加大電耗。這就是說,入料應(yīng)有合理的級(jí)配。當(dāng)加壓過濾機(jī)入料平均粒度較小,尤其是0.075mm以下的粒級(jí)含量較高,或當(dāng)0.5mm以上的粒度含量大于5%時(shí)要及時(shí)調(diào)整入浮煤泥水的粒度控制系統(tǒng),保證精礦的粒度控制在合理的范圍。

(4)氣泡含量對(duì)工作效果的影響

加壓過濾機(jī)工作時(shí)需要通過給料泵將精礦打入加壓倉,當(dāng)浮選精礦中含有大量氣泡時(shí),會(huì)造成給料泵氣蝕而不上料,引起浮選機(jī)“冒槽”,使加壓過濾機(jī)無法正常工作,同時(shí)造成加壓過濾機(jī)實(shí)際料位偏低,濾板漏氣現(xiàn)象嚴(yán)重,倉壓降低,低壓風(fēng)機(jī)工作時(shí)間延長(zhǎng),導(dǎo)致電耗損失。因此,隨著浮選入料粒度組成的變化,應(yīng)及時(shí)調(diào)整藥劑濃度,避免虛泡形成。防止氣泡被直接吸入給料泵而影響加壓過濾機(jī)的工況,造成電耗損失。

(5)主軸轉(zhuǎn)速對(duì)工作效果的影響

采用加壓過濾機(jī)處理浮選精煤時(shí),濾餅的形成速度很快。當(dāng)主軸轉(zhuǎn)速減慢時(shí)會(huì)形成很厚的濾餅,而過厚的濾餅不僅比阻大、水分高,還會(huì)在過濾區(qū)提前卸餅而掉入礦漿槽內(nèi),造成大量壓縮空氣外逸,損失風(fēng)壓,延長(zhǎng)了低壓風(fēng)機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間;當(dāng)主軸轉(zhuǎn)速加快時(shí)形成的濾餅很薄,出現(xiàn)透風(fēng)現(xiàn)象,風(fēng)耗量增加,倉壓降低,也會(huì)造成系統(tǒng)耗電量增大。因此,一定要確定合理的主軸轉(zhuǎn)速,以便控制濾餅厚度。對(duì)同一種物料來說,在加壓過濾的整個(gè)過程中,從濾餅形成到脫水的前一段時(shí)間內(nèi)過濾效果顯著,其后濾餅的厚度隨著過濾時(shí)間的延長(zhǎng)而增加,過濾效果會(huì)逐漸減弱。這與物料的特性、工作壓差、入料濃度、粒度組成等因素有關(guān)。在物料中粗粒較多或入料濃度較高的情況下,要適當(dāng)加快轉(zhuǎn)速;在處理難過濾物料和低濃度物料時(shí),為延長(zhǎng)過濾和脫水的時(shí)間,應(yīng)適當(dāng)放慢轉(zhuǎn)速。實(shí)踐證明:主軸轉(zhuǎn)速在0.4r/min~0.5r/min范圍內(nèi)調(diào)節(jié),濾餅厚度控制在8mm~16mm范圍內(nèi)時(shí),不僅產(chǎn)品質(zhì)量能得到保證,而且倉內(nèi)的壓力穩(wěn)定,用風(fēng)量少,低壓風(fēng)機(jī)的電耗也會(huì)降低。

3加壓過濾機(jī)系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)的研究

目前,該廠有加壓過濾機(jī)系統(tǒng)兩套,但在生產(chǎn)中若雙系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn),必將使電耗增加,但在末煤量大、精礦量多時(shí),不開啟雙系統(tǒng),將使泡沫溢流而進(jìn)入生產(chǎn)系統(tǒng),造成系統(tǒng)紊亂。另外,開兩套系統(tǒng)時(shí),若來料不能完全滿足兩系統(tǒng)滿負(fù)荷工作,又會(huì)造成電耗損失,因此,從工業(yè)工程的角度出發(fā),把握何時(shí)開啟雙車系統(tǒng)是提高精煤產(chǎn)率、降低電能消耗的關(guān)鍵。

(1)排料時(shí)間的把握

加壓過濾機(jī)系統(tǒng)機(jī)械運(yùn)作一個(gè)正常的循環(huán)周期需要60s,考慮圓盤和刮板機(jī)的承載能力,加壓過濾機(jī)最佳排料周期應(yīng)在76s~88s之間,這與精礦的濃度和粒度結(jié)構(gòu)有關(guān),低于這個(gè)時(shí)間,設(shè)備承載能力不夠,易造成設(shè)備損壞。在正常排料周期內(nèi)若系統(tǒng)跑溢流就說明來料多,需要開啟雙系統(tǒng),在正常排料周期外若系統(tǒng)跑溢流,就需要調(diào)整浮選機(jī)工況,提高精礦泡沫富集量,降低排料周期,減少設(shè)備損壞或保證加壓倉壓力穩(wěn)定,減少風(fēng)量損失,減少低壓風(fēng)機(jī)功耗,不能開啟雙系統(tǒng)。

(2)入料量的分配

加壓過濾機(jī)在開啟雙系統(tǒng)時(shí),應(yīng)通過調(diào)節(jié)閥門來調(diào)整兩個(gè)給料桶的入料量,確保一套系統(tǒng)滿負(fù)荷工作,另一套系統(tǒng)根據(jù)供料桶內(nèi)精礦的多少進(jìn)行開停。這樣既能最大限度提高精煤產(chǎn)率,又能有效減少雙系統(tǒng)開車時(shí)間,降低設(shè)備無效運(yùn)轉(zhuǎn)帶來的電耗。

(3)風(fēng)機(jī)串聯(lián)提功效

該廠加壓過濾機(jī)系統(tǒng)中低壓風(fēng)機(jī)風(fēng)包各自獨(dú)立,為了提高每臺(tái)低壓風(fēng)機(jī)風(fēng)包的有效氣容量,我們把2臺(tái)加壓過濾機(jī)、6臺(tái)低壓風(fēng)機(jī)的出風(fēng)口串聯(lián)起來,結(jié)果在單臺(tái)加壓過濾機(jī)時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)3臺(tái)低壓風(fēng)機(jī)能滿足工藝需要,在雙系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),開啟5臺(tái)低壓風(fēng)機(jī)就能保證2臺(tái)加壓過濾機(jī)倉壓穩(wěn)定。

應(yīng)用效果分析

在對(duì)加壓過濾機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行改造之前,該系統(tǒng)每洗選1t煤的電耗曾一度高達(dá)2.74kWh,比計(jì)劃規(guī)定的2.20kWh超過0.54kWh;在對(duì)加壓過濾機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行改造后,當(dāng)年年底每洗選1t煤的電耗平均值僅為1.82kWh,比計(jì)劃減少了0.38kWh,從而最大限度地降低了運(yùn)行成本,達(dá)到了節(jié)能降耗的目的。技術(shù)改造前后實(shí)際產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效果見表1。

結(jié)語

從工業(yè)工程的角度,工藝參數(shù)對(duì)于提高加壓過濾效率、降低系統(tǒng)電耗非常重要,一定要科學(xué)、合理地確定工藝參數(shù),使加壓過濾機(jī)獲得產(chǎn)量大、風(fēng)耗小、水分達(dá)標(biāo)的最佳工藝指標(biāo),從而更好地發(fā)揮其作用。

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