前言:本站為你精心整理了鞍鋼廢棄物利用研究范文,希望能為你的創(chuàng)作提供參考價(jià)值,我們的客服老師可以幫助你提供個(gè)性化的參考范文,歡迎咨詢。
混料的加工過程
強(qiáng)力混合機(jī)混勻工藝
瓦斯泥、轉(zhuǎn)爐泥、高爐灰、瓦斯灰、原料粉塵、燒結(jié)粉塵等廠內(nèi)回收雜料由回收料處理系統(tǒng)接受,其中瓦斯泥、轉(zhuǎn)爐泥由自卸車翻入專用接泥槽,經(jīng)泥漿泵送至強(qiáng)力混合機(jī),高爐灰、瓦斯灰、原料粉塵、燒結(jié)粉塵由低壓罐車經(jīng)管道輸送至密封灰倉內(nèi),經(jīng)刮板輸送機(jī)送至強(qiáng)力混合機(jī),混合后雜料經(jīng)4條膠帶機(jī)送至副原料場2料條堆存。
大型機(jī)械混勻工藝
大型機(jī)械主要包括鉤機(jī)、鏟車及翻斗車。各種固體廢棄物按不同比例分別由鏟車、翻斗車均勻取出運(yùn)至煤5雜料堆,然后用鉤機(jī)、鏟車反倒混勻,最后用鉤機(jī)起堆直至該大堆作業(yè)結(jié)束。白班8h作業(yè),每天處理1000t,保證原料場正常生產(chǎn)需要。各種雜料必須充分混勻,保證混勻后的物料質(zhì)量穩(wěn)定無大的波動。每500t一個(gè)樣頻次抽樣化驗(yàn),控制標(biāo)準(zhǔn)為σTFe≤3,σSiO2≤1。
混料技術(shù)指標(biāo)分析
對加工后的混料進(jìn)行取樣,分析其主要化學(xué)成分,并計(jì)算TFe、SiO2的標(biāo)準(zhǔn)偏差,不同加工方式混料化學(xué)成分與偏差計(jì)算結(jié)果見表3。從表3數(shù)據(jù)可以看出,兩種混勻方式對混料的化驗(yàn)結(jié)果平均值影響不大,但對混料TFe、SiO2標(biāo)準(zhǔn)偏差影響較大,經(jīng)強(qiáng)力混合機(jī)加工的混料σTFe、σSiO2小于大型機(jī)械,說明強(qiáng)力混合機(jī)的混勻效果好于大型機(jī)械。
混料的應(yīng)用及效果
混料生產(chǎn)鐵碳球
以混料為主要原料,并添加適宜的水,充分混勻后,利用圓盤造球機(jī)或壓球機(jī)制成具有一定強(qiáng)度、適宜粒度的球。由于混料中不僅含有較高的鐵,而且還含有一定量的碳,所以稱之為鐵碳球。鐵碳球可以在轉(zhuǎn)爐冶煉不同時(shí)期加入,不僅可以起到化渣劑和冷卻劑的作用,而且還能有效回收鐵元素。鐵碳球的物化指標(biāo)見表4。
混料代替含鐵原料用于燒結(jié)生產(chǎn)
經(jīng)大型機(jī)械混勻后的混料用于原料場混勻礦造堆之前鋪底,最多每堆雜礦鋪底料為3萬t,相當(dāng)于混勻礦總配比13%。因混料所包含固體廢棄物品種多、成分雜,所以燒結(jié)生產(chǎn)使用混料后對燒結(jié)礦物理指標(biāo)和化學(xué)成分穩(wěn)定率均產(chǎn)生一定的影響,不同混料配比對燒結(jié)礦物化指標(biāo)影響見表5。從表5可以看出,燒結(jié)使用混料后,主要影響燒結(jié)礦的物理指標(biāo)和穩(wěn)定率,并且隨著混料配比的增加影響程度加大,混料配比由2%增加到13%后,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)平均下降0.65%,篩分指數(shù)升高0.46%,品位穩(wěn)定率降低0.99%,堿度穩(wěn)定率下降1.6%。
應(yīng)用效果
各種固體廢棄物加工成混料,無論生產(chǎn)鐵碳球還是用于燒結(jié)生產(chǎn)都能降低鐵料消耗,在目前鐵料價(jià)格日益上漲的情況下,能給企業(yè)帶來較大的經(jīng)濟(jì)效益。
1混料生產(chǎn)鐵碳球給煉鋼帶來的效益
鐵碳球作為轉(zhuǎn)爐化渣劑使用時(shí),可降低鐵礬土等化渣劑的使用量,縮短轉(zhuǎn)爐成渣時(shí)間,化渣效果好,可降低石灰石等造渣劑的消耗。同時(shí)使用鐵碳球可以回收一部分鐵元素、降低轉(zhuǎn)爐鋼鐵料消耗,經(jīng)濟(jì)效益顯著。本文僅計(jì)算降低鋼鐵料消耗的效益,使用鐵碳球前、后轉(zhuǎn)爐鋼鐵料消耗分別為1081.16㎏/t和1078.43㎏/t,因此降低消耗為2.73㎏/t。鋼鐵料價(jià)格按1.132元/kg計(jì)算,噸鋼成本降低為:(使用前消耗-使用后消耗)×鋼鐵料價(jià)格=(1081.16-1078.43)×1.132=3.09元/t鋼因此,僅降低鋼鐵料消耗,每噸鋼即可降低成本3.09元。
2混料用于燒結(jié)生產(chǎn)給煉鐵帶來的效益
近2年鞍鋼鲅魚圈每年固體廢棄物的處理量均在140萬t以上,綜合回收率最高達(dá)98%。燒結(jié)使用混料主要替代進(jìn)口粉礦,由于二者價(jià)格相差較大,所以燒結(jié)生產(chǎn)使用混料后,噸礦原料成本降低,5%混料代替等量澳大利亞進(jìn)口粉礦噸礦原料成本對比見表6。由表6可以看出,用5%混料替代等量的進(jìn)口澳大利亞粉礦后,在燒結(jié)礦堿度相同的條件下,噸礦原料成本降低30.05元,但燒結(jié)礦品位下降了0.54%,根據(jù)鞍鋼內(nèi)部價(jià)格體系,燒結(jié)礦品位每降低1%,影響單位成本15元,所以扣除燒結(jié)礦品位下降,燒結(jié)生產(chǎn)用5%混料替代等量的進(jìn)口澳大利亞粉礦后,每噸燒結(jié)礦原料成本可降低21.95元.
存在的問題
(1)難混勻、難制粒。這些含鐵塵泥絕大部分屬于干的固體廢棄物,存在粒度細(xì)且分布集中的特點(diǎn),難潤濕,給混勻制粒帶來不利影響。尤其是煉鋼污泥,因與其他燒結(jié)原料粒度相差懸殊,并且含水率高、粘性大、不易混勻,造成燒結(jié)礦成分偏析大,這樣就會使燒結(jié)料層透氣性惡化。(2)易造成篦條和隔熱墊間隙糊堵,抽風(fēng)系統(tǒng)粘料。表1中的大部分除塵灰粒度很細(xì),因此容易阻塞氣流通道。在混勻過程中部分未成球的微細(xì)顆粒溶于過濕層水分形成泥狀物,進(jìn)入蓖條和隔熱墊間隙干燥固結(jié),形成篦條糊堵;還有一部分剩余微細(xì)顆粒進(jìn)入抽風(fēng)和除塵系統(tǒng),固結(jié)于風(fēng)箱內(nèi)壁和風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子上,損壞風(fēng)箱和風(fēng)機(jī)。另外所有含鐵塵泥K2O、Na2O、Pb、Zn均較高,也容易造成燒結(jié)蓖條糊堵現(xiàn)象。(3)SO2和粉塵排放量大。各種含鐵塵泥硫含量均較高,高比例配入進(jìn)入燒結(jié)系統(tǒng)生產(chǎn)時(shí),易導(dǎo)致SO2排放量升高;微細(xì)顆粒進(jìn)入抽風(fēng)和除塵系統(tǒng)后,除絕大部分滯留于除塵器形成除塵灰外,部分經(jīng)過煙囪排入大氣,造成粉塵排放量過大。
本文作者:孫俊波1張曉雷1江治飛1于淑娟2作者單位:1鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司2鞍鋼股份有限公司技術(shù)中心