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水處理系統(tǒng)實時監(jiān)視

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水處理系統(tǒng)實時監(jiān)視

摘要:筆者著重介紹一種將PLC控制與現(xiàn)場總線通訊方式控制代替原有手動控制,使上位機,下位機及現(xiàn)場達到同步實時控制,實現(xiàn)遠距離監(jiān)測與操作。

關(guān)鍵詞:水處理系統(tǒng);PLC控制;實時監(jiān)視

一、引言

可編程邏輯控制器(PLC)是八十年展起來的新一代工業(yè)控制裝置,是自動控制、計算機和通信技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物,是一種專門用于工業(yè)生產(chǎn)過程控制的現(xiàn)場設(shè)備。由于控制對象的復(fù)雜性,使用環(huán)境的特殊性和運行的長期連續(xù)性,使PLC在設(shè)計上有自己明顯的特點;

可靠性高,適應(yīng)性廣,具有通信功能,編程方便,結(jié)構(gòu)模塊化。在現(xiàn)代集散控制系統(tǒng)中,PLC已經(jīng)成為一種重要的基本控制單元,在工業(yè)控制領(lǐng)域中應(yīng)用前景極其廣泛。

化學(xué)水處理系統(tǒng)的任務(wù)是向熱力系統(tǒng)供給合格的補充水。它包括原水凈化處理系統(tǒng)、制備鍋爐所需的補給水系統(tǒng)和汽輪機凝結(jié)水的凈化處理系統(tǒng)。

目前,火電廠水處理系統(tǒng)控制手段各異。大致可分為:(1)手動操作,機械勞動強度大,已逐步淘汰;(2)有繼電器觸點控制系統(tǒng),接線復(fù)雜,維護工作重大:(3)以計算機為基礎(chǔ)專用工業(yè)計算機一Pc程序控制。這一技術(shù)目前火電廠中應(yīng)用量最為廣泛,基本上能滿足生產(chǎn)需要,也是當今乃至今后研究發(fā)展方向。

本文筆者參與開發(fā)的某火電廠化學(xué)水處理程控系統(tǒng)中,系統(tǒng)要求在化學(xué)水處理控制室里,對電廠化學(xué)水處理系統(tǒng)設(shè)備進行控制,并實時監(jiān)測設(shè)備的運行狀態(tài)及參數(shù)的情況。

鑒于電廠化學(xué)水處理系統(tǒng)的重要性,采用PLC實現(xiàn)水處理設(shè)備的聯(lián)鎖控制以保證其可靠性和特殊性,工業(yè)控制計算機則作為上位機與PLC互相配合,共同完成水處理系統(tǒng)的監(jiān)控功能。

二、補給水處理系統(tǒng)工藝流程

天然水混凝沉淀處理后,已經(jīng)將其中大部份懸浮物除掉,從外觀上看也常常是透明,但實際上水中免不了殘留少量細小懸浮顆粒,還需進一步對其進行處理,否則,當進行離子交換處理時,會污染交換劑,影響出水水質(zhì)。

水經(jīng)混凝和過濾處理后,可其中懸浮物和膠態(tài)物質(zhì),但硬度并沒有改變,且堿度一般仍然較高,水預(yù)處理中采用了沉淀軟化,水中殘留硬度和含鹽量仍無法達到鍋爐補給水要求,還必須作進一步軟化、除鹽處理。陰、陽離子交換除鹽是最常用處理方法,工藝流程圖如圖1所示。

三、化學(xué)水處理程掛系統(tǒng)軟件實現(xiàn)

雙水發(fā)電廠補給水處理控制系統(tǒng)由下位機和上位機構(gòu)成兩級集散控制系統(tǒng)(Dcs)?,F(xiàn)場數(shù)據(jù)采集、預(yù)處理、過程控制及向上位機傳送數(shù)據(jù)等任務(wù)由下位機完成,上位機負責(zé)全系統(tǒng)控制、管理和信息綜合。

基本方案采用3臺西門子公司SIMATIcS7-300可編程序控制器控制現(xiàn)場設(shè)備,依次為過濾器單元及泵、化學(xué)儀表等數(shù)據(jù):一級除鹽單元:混床單元。改造方案見圖2。

操作站選用1臺研華工控機,軟件開發(fā)平臺選用亞控公司組態(tài)王6.02。組態(tài)王是一種能完成數(shù)據(jù)采集及控制、報警、圖形數(shù)據(jù)顯示等功能完整工業(yè)自動化軟件,具有很高可靠性,是目前中國市場應(yīng)用最多組態(tài)軟件。

該方案配置體現(xiàn)了分散控制系統(tǒng)優(yōu)點。即控制功能分散、操作管理集中??刂乒δ芊稚⒁馕吨到y(tǒng)實時響應(yīng)快和系統(tǒng)危險分散、操作管理集中便于集中管理,方案配置還具有冗余特性。

PROFIBUS總線是當今國際上比較流行一種現(xiàn)場總線,具有很好靈活性和可靠性,性能價格比上也有很大優(yōu)勢。PROFIBUS-DP具有快速、即插即用、效率高、成本低等特性更適合本系統(tǒng)要求,選擇了PROFIBUS-DP方案作為現(xiàn)場通信方式。PROFIBUS現(xiàn)場總線將工業(yè)設(shè)備(傳感器、開關(guān)、可編程控制器等)標準接口連接到工業(yè)控制網(wǎng)絡(luò)上,減少了繁瑣硬接線,現(xiàn)場總線改善了設(shè)備間和通信以及提高了系統(tǒng)精度及實時性,提供了相當重要設(shè)備級診斷功能。

(一)下位機控制程序設(shè)計

將控制系統(tǒng)分為四個大功能塊:整體投運、設(shè)備切換、清洗再生和整體停運。

1、除鹽水箱水位控制5~10m,當水位低于5m時,自動按流程順序投運一套制水設(shè)各(包括一臺清水泵、兩臺過濾器、一套一級除鹽設(shè)備和一臺混床):當水位低于3m時,自動投運另一套制水設(shè)各。當水位高于10m時,進入設(shè)備整體停運,將所有設(shè)備按嚴格操作順序停運后,一級除鹽設(shè)備進行再生。

2、運行中機械過濾器達到規(guī)定過濾時間要切換到下一臺備用機械過濾器。一級除鹽切換為陽床出水Na+>lOPPb或陰床出水電導(dǎo)>5us/cm、Si02>IOOPPb中任何一個?;齑睬袚Q條件為出水導(dǎo)電度大于0,2qus/cm或Si02>100PPb。

3、一級除鹽運行20個周期后要進行大反洗再生,設(shè)計為全自動步序進行。

4、混床再生過程間隔時間長,故設(shè)計為半自動步序進行。

機械過濾器設(shè)備采用并聯(lián)運行布置,運行及清洗操作實行遙控步序操作。混床設(shè)備采用并聯(lián)運行布置,運行及再生操作實行遙控點操作。

一級除鹽設(shè)備采用單元連接方式。設(shè)備運行和再生采用西門子S7系列可編程序控制器控制。陽床出口裝有電導(dǎo)表和硅表監(jiān)督終點,其運行和再生操作采用遙控手動操作。

再生設(shè)備采用計量箱加噴射器,CTN-I型音頻電磁式酸堿裝置,再生液濃度及中間水箱液位人工調(diào)整。

各項操作由一個轉(zhuǎn)換開關(guān)控制,可實現(xiàn)設(shè)備手動、步操、半自動和全自動四種操作方式,同時也可監(jiān)控系統(tǒng)上用軟件實現(xiàn)。

(二)上位機監(jiān)控程序設(shè)計

本監(jiān)控系統(tǒng)是以微軟公司W(wǎng)indows98/NT/2000為工作平臺使用組態(tài)16.02開發(fā)出來。組態(tài)王是完全基于網(wǎng)絡(luò),是一種客戶/服務(wù)器模式,可配置其網(wǎng)絡(luò)時綁定TCP/IP協(xié)議,即可利用其網(wǎng)絡(luò)功能實現(xiàn)遠程控制。操作人員可控制室向下位機發(fā)出各種控制命令,同時將生產(chǎn)過程中各種信息數(shù)據(jù)采集過來,反映屏幕上各種畫面中,使操作人員一目了然。

我們按工藝過程作出了各幅監(jiān)控畫面,對每一個工藝處理過程都可監(jiān)控及操作:電廠實際操作運行需要設(shè)計了四種操作運行方式:全自動、半自動、步操和手動。全自動運行方式即是無需人員干涉,當一個陰、陽床或混床水質(zhì)取樣儀表檢測水質(zhì)失效,程序自動進入下一個工藝流程:半自動運行方式則是連續(xù)自動完成一個工藝流程;步操運行方式則是每一個工藝生產(chǎn)過程可由人工進行單個步序操作:手動方式即是可由人工對每一個受控設(shè)備進行一對一啟/停、開/關(guān)操作,尤其適用于設(shè)備初調(diào)或維修階段。這四種運行方式之間設(shè)計為無擾動切換,這樣極大方便了工廠運行人員操作維護。

各監(jiān)控界面可用于監(jiān)視流程狀態(tài)也可畫面上對流程實施強制操作。將整個工藝流程監(jiān)控畫面上反映出來,該畫面以虛擬儀表方式實時顯示現(xiàn)場信息,具有直觀、動態(tài)、實時效果。畫面中,受控件(如閥門等)狀態(tài)及反饋均可受控件上直接顯示出來,我們不同顏色表明設(shè)備各個狀態(tài),畫面流程隨工況不同而動態(tài)變化。畫面上標有系統(tǒng)所有控件,有模擬量輸入控件(如陰床電導(dǎo)值、定時器所余時間)旁顯示即時值,供用戶監(jiān)控。還可對現(xiàn)場儀表進行參數(shù)設(shè)置。運行過程中發(fā)生異常情況時,操作員可直接上位機按下急停按鈕,設(shè)備立即停止運行:操作員也可以現(xiàn)場直接手動操作。

四、控制系統(tǒng)實現(xiàn)功能

此計算機監(jiān)控系統(tǒng)控制方案是使用工業(yè)計算機代替原有手動控制系統(tǒng)。上位機、下位機與現(xiàn)場之間達到同步控制,實現(xiàn)遠距離監(jiān)控及操作,節(jié)約人力資源,提高勞動效率,實現(xiàn)效益最大化,同時最大程度上保障人員安全,方便了工廠運行人員維護。

此系統(tǒng)具體實現(xiàn)以下功能:

(一)實時監(jiān)視工藝流程

將整個工藝流程監(jiān)控畫面上直觀實時反映出來·本系統(tǒng)提供了精美顯示屏幕、漢字菜單、加速鍵、按鈕等標準窗口界面對象,對一些重要參數(shù)輸入提供了漢字提示填表式輸入對話框。進行重要操作或退出時均會提示確認,人機界面做到人性化。

(二)趨勢畫面及歷史曲線

各模擬量參數(shù)則用棒狀圖畫面動態(tài)顯示,并有相關(guān)實時趨勢圖和歷史趨勢圖供操作人員參考,隨時查詢歷史數(shù)據(jù)。

(三)報警項目及打印

每幅系統(tǒng)圖上都有報警標志,設(shè)備故障、無閥位反饋信號或模擬量參數(shù)報警信息除控制柜有聲光報警外,上位機畫面上亦有報警信號,同時配置報警打印機中即時打印出來供運行人員維修參考。

1、無閥位反饋報警:用戶要求,無閥位反饋只用報警,不影響程序運行。閥位反饋按單步報警,報警項目列出無閥位反饋成組閥門,操作員應(yīng)到閥門現(xiàn)場查看,確定故障閥門并清除故障。

2、泵故障:報警項目列出故障泵,提示操作員報修。因各泵均有各用泵,一旦用泵出現(xiàn)故障則PLC自動將系統(tǒng)切換到備用泵,不影響系統(tǒng)運行。

(四)參數(shù)顯示及參數(shù)設(shè)置

系統(tǒng)可調(diào)出工藝過程中各種參數(shù),操作人員可查看并進行修改。

(五)權(quán)限安全設(shè)置

系統(tǒng)中,對操作人員設(shè)定一定權(quán)限。操作人員輸入自己密碼,可進行自己權(quán)限以內(nèi)操作,有效防止了誤操作。

五、結(jié)束語

本文將PLC控制結(jié)合現(xiàn)場總線技術(shù)應(yīng)用于化學(xué)水處理程控系統(tǒng)上,保證了整套水處理設(shè)備安全、高效、穩(wěn)定運行。投入運行以來,效果良好,受到用戶好評。此系統(tǒng)為國內(nèi)新建火電廠水處理程控系統(tǒng)設(shè)計和老火電廠進行水處理技術(shù)改造,提供了一種理想解決方案,具有很好借鑒推廣價值。

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