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燙金機(jī)改造分析

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燙金機(jī)改造分析

本文作者:潘啟軍作者單位:韶關(guān)市光柵測量控制技術(shù)研究所

0引言

在中小城市中普遍使用的燙金機(jī),功能相對簡單且使用率高,存在著較高的安全隱患。由于客戶對交貨工期的要求和印刷品的規(guī)格品種繁多,對燙金機(jī)的合壓速度和其他工藝提出了更高的要求。由于印刷品的季節(jié)性比較強(qiáng),同一時期、印刷同一類產(chǎn)品數(shù)量很多,相應(yīng)要較多的設(shè)備才能完成任務(wù)。如果一機(jī)能多用,就能顯著地提高設(shè)備的利用率,擴(kuò)大產(chǎn)能。因此,筆者對燙金機(jī)的數(shù)控技術(shù)進(jìn)行了改造。

1改造的實(shí)施方案

改造前,機(jī)器的性能如下:①采用腳踏開關(guān)控制離合,從而控制合壓;②當(dāng)壓痕完成后,由人工計數(shù);③電機(jī)轉(zhuǎn)速不能調(diào)整,合壓的速度無法改變,不能很好地滿足工作需求;④采用行程開關(guān)來保證安全,當(dāng)手接觸行程開關(guān)時,由于慣性,手容易受傷,其安全保護(hù)機(jī)構(gòu)不完善。整個操作過程中要求壓痕操作工全神貫注,手腦并用,勞動強(qiáng)度大;要想熟練使用,必須經(jīng)長時間磨練,培訓(xùn)費(fèi)用高;手工操作,生產(chǎn)效率低。經(jīng)過了解和協(xié)商,制定的改造方案如下:①將機(jī)器原控制部分全部拆除,采用單片機(jī)作為控制核心;②用變頻器控制電機(jī)轉(zhuǎn)速,以適應(yīng)不同工藝要求及工人的操作;③完成設(shè)定數(shù)量后,自動停機(jī);④增加計數(shù)功能,采用數(shù)碼管來顯示已經(jīng)完成的數(shù)量,掉電不丟失數(shù)據(jù);⑤增加紅外安全裝置,當(dāng)非安全區(qū)內(nèi)有物體時,自動停機(jī);⑥增加走紙及加熱機(jī)構(gòu),實(shí)現(xiàn)燙金功能;⑦采用數(shù)字溫度傳感器進(jìn)行精確溫度控制,提高燙金質(zhì)量。采用此方案改造后的燙金機(jī),實(shí)現(xiàn)了一機(jī)多用,提高了生產(chǎn)效率及成品率。

2控制系統(tǒng)的設(shè)計

2.1系統(tǒng)功能及實(shí)現(xiàn)原理

本系統(tǒng)以AT89S52為控制核心,通過光電開關(guān)來完成危險區(qū)間的位置檢測、計數(shù)等功能;通過DS18B20完成溫度信息的采集;通過按鍵來輸入系統(tǒng)參數(shù)及相關(guān)指令等。單片機(jī)根據(jù)采集到的信息及系統(tǒng)參數(shù)控制變頻器的啟動及停止,變頻器控制電機(jī)按設(shè)定的轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)動,通過離合裝置將動力傳遞給活動壓板,通過活動壓板的運(yùn)動完成燙金工作。單片機(jī)發(fā)出的驅(qū)動信號通過光電耦合器傳遞給步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器,控制步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)動,帶動膠輥轉(zhuǎn)動,通過膠輥的摩擦力實(shí)現(xiàn)“金紙”的精確走紙,結(jié)合燙金工作過程完成燙金工作。控制剎車、離合線圈的通電與否,控制剎車、離合裝置的工作,從而控制活動壓板的運(yùn)行。單片機(jī)讀取DS18B20測量到的溫度數(shù)據(jù),并根據(jù)工藝參數(shù),控制加熱板中加熱器件的工作,精確控制燙金溫度。當(dāng)一次燙金工作完成后,計數(shù)器加1,并通過數(shù)碼管顯示已經(jīng)完成或剩余的數(shù)量,在完成設(shè)定的工作后,自動停機(jī)。在燙金過程中,活動壓板經(jīng)過非安全區(qū)時,紅外光電開關(guān)如果檢測到有物體阻擋,立即停機(jī)并報警,以保證工作人員及設(shè)備的安全。險情解除后,按啟動鍵,重新開始新的工作??刂葡到y(tǒng)原理方框圖如圖1所示。

2.2溫度測量與控制

溫度是最基本的環(huán)境參數(shù),在溫度控制系統(tǒng)中,采用溫度傳感器進(jìn)行溫度的測量。普遍的溫度測量方法是通過溫度敏感元件,將溫度值轉(zhuǎn)化為微弱的電信號,經(jīng)放大、A/D轉(zhuǎn)換后轉(zhuǎn)化為計算機(jī)能識別的數(shù)字信號,再經(jīng)計算機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,最后得到實(shí)測溫度數(shù)據(jù)。這種模擬信號溫度測量方法在工程應(yīng)用中很麻煩,尤其是在分布式多點(diǎn)測量、集中控制采集以及測量現(xiàn)場遠(yuǎn)離集中控制中心的場合,需要很好地解決引線誤差補(bǔ)償問題、多點(diǎn)測量切換誤差和放大電路零點(diǎn)漂移誤差等技術(shù)問題。另外,一般監(jiān)控現(xiàn)場的電磁環(huán)境都非常惡劣,各種干擾信號較強(qiáng),模擬溫度信號傳輸容易受到干擾而產(chǎn)生測量誤差,測量精度低,系統(tǒng)穩(wěn)定性不好。Dallas半導(dǎo)體公司的DS18B20是支持1-Wire(即單總線、一線總線)接口的數(shù)字化溫度傳感器。在其內(nèi)部使用了在板(ON2BOARD)專利技術(shù),全部傳感件及轉(zhuǎn)換電路集成在形如一只三極管的集成電路內(nèi)。它僅需要一條線(和地線)即可實(shí)現(xiàn)微處理器與DS1820的雙向通訊。與傳統(tǒng)的熱敏電阻相比,單總線數(shù)字式智能型傳感器技術(shù)徹底改變了以上傳統(tǒng)的溫度測量方法,直接將溫度物理量轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號并以總線方法傳送到計算機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。DS18B20測量溫度范圍為-55℃~+125℃,精度為±2℃,在-10℃~+85℃內(nèi)精度為±0.5℃。改造后的燙金功能為平壓平式燙金工作方式,根據(jù)被燙印材質(zhì)的不同,其工作溫度在100℃~120℃之間,DS18B20能滿足其要求。

2.3變頻器的應(yīng)用

(1)原設(shè)備如果是一般的三相交流異步電動機(jī),可更換為變頻器控制。根據(jù)變頻器的選擇原則,選擇變頻器的容量與原電機(jī)的容量相等即可,但考慮到電機(jī)有可能長時間在低速下運(yùn)行,應(yīng)適當(dāng)增大變頻器的容量,以保證電機(jī)能更加良好地運(yùn)行。(2)制動電阻R的選擇。變頻器在制動減速時,由于拖動系統(tǒng)的慣性,電動機(jī)處于發(fā)電狀態(tài),機(jī)械能快速回饋到直流母線上,而變頻器會因母線電壓過高而危及系統(tǒng)安全。根據(jù)變頻器的容量,可用不同功率的制動單元(制動電阻)將該回饋能量迅速消耗掉,保持直流母線電壓在某一安全范圍以下。(3)電動機(jī)旋轉(zhuǎn)方向的控制。電動機(jī)的旋轉(zhuǎn)方向只與變頻器的輸出相序有關(guān),與進(jìn)線電源的相序無關(guān)。因變頻器本身設(shè)計由外部信號控制端子,故控制接口簡單可靠。

3系統(tǒng)的散熱問題

變頻器、制動電阻、電機(jī)的發(fā)熱量都較大,需要正確安裝及采取必要的散熱措施。電氣柜上安裝2個125mm軸流風(fēng)機(jī),上面的向外抽氣,下面的向內(nèi)吹氣。變頻器須垂直安裝并緊固在電氣柜內(nèi),其上部、下部必須留有至少100mm的間隙,左部、右部必須留有至少50mm的間隙。制動電阻須垂直安裝并緊固在隔熱的面板上,其上部、下部必須留有至少100mm的間隙,制動電阻的兩側(cè)不應(yīng)妨礙冷空氣的流通。變頻器、制動電阻最好安裝在兩個軸流風(fēng)機(jī)之間。

4系統(tǒng)的抗干擾措施

燙金機(jī)工作于復(fù)雜的工業(yè)環(huán)境中,存在著各種各樣的干擾,干擾竄入系統(tǒng)的渠道主要有空間干擾、供電系統(tǒng)干擾和過程通道干擾。根據(jù)干擾竄入系統(tǒng)的渠道,本系統(tǒng)采取了如下抗干擾措施:①控制系統(tǒng)安裝在電柜(金屬箱),交流接觸器、繼電器等強(qiáng)電控制部分安裝在強(qiáng)電(箱)柜中,以減少空間對系統(tǒng)的干擾;②在電源進(jìn)線上并接浪涌吸收器,可以吸收沖擊電流;采用隔離變壓器和低通濾波器,濾除電源雜波以減少供電系統(tǒng)干擾;③每個交流接觸器靠近線圈處并接RC吸收器;所有24V以下信號線全部用屏蔽電纜,并在系統(tǒng)側(cè)單端接地;系統(tǒng)與驅(qū)動器通過獨(dú)立地線接地;線纜按功能分開布線,以減少過程通道之間的干擾;④對印刷電路板采用抗干擾措施。這些抗干擾措施對整個系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠運(yùn)行起著關(guān)鍵的作用。

5結(jié)束語

機(jī)器改造后,實(shí)現(xiàn)了一機(jī)多用,提高了生產(chǎn)效率,減輕了工人的勞動強(qiáng)度,提高了燙金的質(zhì)量,為企業(yè)和社會創(chuàng)造了更多的價值和財富,并可為同類設(shè)備技術(shù)改進(jìn)提供借鑒。

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