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摘要:上海新風(fēng)色織廠總污水量500m3/d,廢水中染料含量較高,不易處理。在污水處理工程設(shè)計中通過濃淡水分流、曝氣、氣浮、超濾等,將部分染料回收、回用,使出水水質(zhì)大大低于國家排放標(biāo)準(zhǔn),取得較好的社會和經(jīng)濟(jì)效益。
關(guān)鍵詞:印染廢水染料回收曝氣池氣浮超濾
industrialwastewatertreatmentdesignofxinfengdyedfabricmillinshanghai
abstract:duetothehighleveldyestuffcontentthewastewaterdischargedfromthexinfengdyedfabricmillinshanghaiwithflowrateof500m3/disnoteasytobetreated.inthedesignstageagreatdealofmeasuresincludingthesplit-flowtoseparatetheconcentratedanddilutedliquids,aerobicblasting,airflotationandultra-filtrationetcweretakenintoconsiderationtorecoveryandreusepartsofthelostdyestuff.therefore,thequalityoftheeffluentofthewastewatertreatmentismuchbetterthantherequirementofthenationalwastewaterdischargestandard.bestsocialandeconomicalbenefitshavebeenobtained.
1工程背景
上海新風(fēng)色織廠主要生產(chǎn)靛藍(lán)純棉防縮強(qiáng)固呢(俗稱“牛仔布”),產(chǎn)品全部外銷。為擴(kuò)大出口創(chuàng)匯,利用外貸資金引進(jìn)新型劍桿織機(jī)和漿染聯(lián)合機(jī),進(jìn)行技術(shù)改造,形成年產(chǎn)804.69萬m牛仔布的新企業(yè),同時建造日處理廢水500m3的污水處理設(shè)施。于1991年9月起進(jìn)行培菌和試運(yùn)轉(zhuǎn)。1992年10月經(jīng)上海市環(huán)境監(jiān)測中心監(jiān)測,所有樣品100%全部達(dá)到或優(yōu)于上海市工業(yè)“廢水”排放標(biāo)準(zhǔn),驗(yàn)收合格投入正常使用。
1.1生產(chǎn)工藝
(1)全廠生產(chǎn)工藝:白紗→整經(jīng)→漿染→織造→燒毛預(yù)縮→檢驗(yàn)打包出廠
(2)染色車間生產(chǎn)工藝:白紗盤頭→煮煉→染色→水洗→烘干→上漿→烘干→卷繞→送織造車間
1.2染色過程中主要使用的染料及助劑
染料:還原性靛藍(lán)染料
助劑:燒堿、保險粉、滲透劑等
1.3污廢水來源及特點(diǎn)
1.3.1生產(chǎn)廢水
主要來源于染色車間中漿染機(jī)的煮煉和水洗工段,其中染缸下腳以及第一道水洗槽排水濃度較大,含有較多的染料,應(yīng)濃淡廢水分別處理。既利于回收染料,降低生產(chǎn)成本,又便于提高廢水處理的質(zhì)量,減少處理費(fèi)用。
1.3.2生活污廢水
主要來源于廁所、食堂、浴室等,性質(zhì)同普通生活污水。
1.4總處理水量
按500m3/d設(shè)計,其中生產(chǎn)廢水450m3/d,生活污廢水50m3/d。
1.5處理前水質(zhì)指標(biāo)及分析
根據(jù)市紡織局化纖公司環(huán)境監(jiān)測站和上海紡織工業(yè)環(huán)保監(jiān)測中心室1988年1月25日~31日連續(xù)一周同時對該廠進(jìn)行的水質(zhì)測定,兩單位所得數(shù)據(jù)還是比較接近的。因此以兩單位所測數(shù)據(jù)的平均值作為處理前的水質(zhì)指標(biāo)(見表1),并以此進(jìn)行工藝設(shè)計。
其中1#水樣是大掃除時所取水樣,濃度偏高。因本工程擬采用染料回收裝置,經(jīng)回收后廢水濃度會有較大改善,所以1#水樣的水質(zhì)不予考慮。
從2#~7#水樣分析資料來看:
(1)多數(shù)水樣bod5/codcr比值為0.35~0.43之間,最不利值為0.188(2#水樣)。因此一般來說該廢水可生化性還是比較好的,采用以生化為主,輔以氣浮的工藝流程是可行的。
(2)2#~7#水樣bod5值均<500mg/l,因此采用好氧工藝是較合理的。
(3)若使出水bod5≤30mg/l,bod5去除率需達(dá)到93.2%,因此采用延時曝氣生化法較合適。
(4)只有當(dāng)codcr去除率高達(dá)92%時,出水codcr才能達(dá)到上海市的排放標(biāo)準(zhǔn)codcr≤100mg/l。在整個印染行業(yè)這是有一定難度的。
1.6處理后水質(zhì)指標(biāo)及分析
根據(jù)市環(huán)境監(jiān)測中心1992年10月15日10∶00至10月16日10∶00一晝夜的監(jiān)測采樣,各生產(chǎn)工段設(shè)備均處于正常運(yùn)行狀態(tài),生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到規(guī)定要求,以此作為污水處理后的水質(zhì)指標(biāo)。
從數(shù)據(jù)結(jié)果看,各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到或優(yōu)于上海市排放標(biāo)準(zhǔn),特別是codcr平均值<100mg/l,證明這套污水處理設(shè)施大體上適合該廠的污水治理,一般運(yùn)行效果較好。
2工藝流程
濃淡廢水分別處理,濃廢水經(jīng)超濾回收靛藍(lán)染料后,有機(jī)物濃度降低,減輕后續(xù)處理構(gòu)筑物負(fù)荷,提高出水水質(zhì)。
其中濃廢水經(jīng)超濾后的濾后水排入淡廢水調(diào)節(jié)池;豎流式沉淀池中的泥用泵提升至真空過濾機(jī),注入混凝劑,泥水分離,分離后的泥用車送往廠區(qū)煤渣堆場,分離出來的水流回淡廢水調(diào)節(jié)池;豎流式沉淀池中的剩余污泥用泵提升,回流至延時曝氣池;氣浮池和消毒池分別注入混凝劑與消毒劑。
3主要設(shè)備選擇和構(gòu)筑物設(shè)計
3.1設(shè)計參數(shù)
3.1.1設(shè)計水量
按廠方提供資料為500m3/d,其中生產(chǎn)廢水450m3/d,生活污水50m3/d。
3.1.2設(shè)計水質(zhì)
生產(chǎn)廢水:bod5466.83mg/l,codcr1350.91mg/l
生活污水:bod5200mg/l,codcr400mg/l
混合廢水水質(zhì):bod5=(466.83×450+200×50)/500=440.15mg/l
codcr=(1350.91×450+400×50)/500
=1255.82mg/l
3.2調(diào)節(jié)池
調(diào)節(jié)池容量按6h平均時廢水量計。
長×寬×高=8.2×4.35×3.5≈125m3。
停留時間=125m3/(500m3/d/24h/d)=6h。
為提高污水處理效果,防止大顆粒在池內(nèi)沉淀,在池底設(shè)穿孔布?xì)夤埽捎?4h連續(xù)曝氣。
3.3延時曝氣池
(1)每日去除bod5量:(440.15mg/l-30mg/l)×500m3/d=205.1kg/d
(2)取污泥負(fù)荷ns=0.15kgbod5/(kgmlvss.d)
混合液污泥濃度mlss=4g/l
混合液揮發(fā)性污泥濃度mlvss與混合液污泥濃度mlss的比值為0.7,則混合液揮發(fā)性污泥濃度mlvss=4×0.7=2.8g/l。
容積負(fù)荷率nv=0.15×2.8=0.42kgbod5/(m3.d)
曝氣區(qū)容積=205.1/0.42≈488.33m3
取曝氣池長39.35m,寬3.1m,深4m
則水力停留時間=(39.35m×3.1m×4m)/(500m3/d/24h/d)≈23.42h
(3)按每去除1kgbod5耗氧1.8kg計算
則耗氧量=205.1×1.8=369.18kgo2/d
按氧利用率5%,污水清水氧傳遞速率比值0.7,空氣含o2量21%計算
則供氣量=369.18/(5%×0.7×21%×24×60)≈34.88m3/min
選用4臺10m3/min羅茨風(fēng)機(jī),最大負(fù)荷時全部工作。采用穿孔管鼓風(fēng)曝氣。
3.4沉淀池
采用豎流式沉淀池保證曝氣池活性污泥回流的需要。
取沉淀時間1h,沉淀池表面負(fù)荷3m3/(m2.d),污水在沉淀區(qū)的上升流速0.00083m/s,中心管流速0.3m/s。
3.5氣浮池
反應(yīng)時間10min,泥水分離時間1h,溶氣水量10.4m3/h(50%回流)。用水力噴射器吸氣以減小噪聲。水在溶氣罐中停留3min。
3.6污泥脫水
按0.3kg干泥/去除1kgbod5計算:
205.1×0.3=61.53kg干污泥
折合成含水98%的污泥量:
61.53/0.02≈3076.5l/d
選用繞帶式轉(zhuǎn)鼓真空過濾機(jī)2臺。
3.7超濾
由中國紡織大學(xué)紡化系膜分離科研組對廢水進(jìn)行膜分離可行性試驗(yàn),并選定膜的種類。采用丙烯腈-聚氯乙烯(pan-pvc)膜。超濾器為外壓膜管式。
可以看出,隨著時間的延長,廢水通量的下降速度較平緩,平均通量為60l/(m2.h),選用該膜是較好的。
可知,廢水的平均通量隨壓力的增加而加大,另外,經(jīng)試驗(yàn)得知操作壓力對截留率幾乎沒有影響,即r=99%~100%。實(shí)際操作壓力可根據(jù)需要,在0.2~0.4mpa范圍內(nèi)選擇。
可知,在相同的操作壓力下,廢水的平均通量隨著溫度的增加而增加。因pan-pvc膜可耐溫60~80℃,所以實(shí)際使用溫度可自行選擇。同樣,經(jīng)試驗(yàn)得知,操作溫度對截留率幾乎沒有影響,即r=99%~100%。
4處理成本與廠改造前后污水處理水質(zhì)對比
4.1處理成本
取1992年7~9月的數(shù)據(jù)。
由于原材料漲價及一些小整改較多,使得處理成本上升,待穩(wěn)定后會降低一些。同時染料回收工作還未開展,其效益沒能體現(xiàn)。若將染料回收后用于生產(chǎn),污水處理費(fèi)用將大幅度下降,甚至轉(zhuǎn)為贏利。
4.2廠改造前后污水處理水質(zhì)對比
從表5的數(shù)據(jù)可以看出,改造后的污水處理水質(zhì)明顯優(yōu)于改造前,達(dá)到甚至超過預(yù)期的設(shè)計效果。
5調(diào)試、運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題
(1)該工程于1991年8月竣工,9月中旬正式投入試車運(yùn)行。采用生產(chǎn)廢水直接培菌。由于曝氣池上清液不能排入下水道,只能進(jìn)入調(diào)節(jié)池,在較長時間內(nèi)污泥體積提不高,延長培菌周期。
(2)1991年12月廠方根據(jù)客戶要求加工一批黑色牛仔布,由于技術(shù)部門未將改變?nèi)旧贩N這一信息及時反饋給環(huán)保部門,沒能事先采取預(yù)防手段,致使大量硫化黑生產(chǎn)污水涌入,破壞原
污水菌相,使污水處理工作示能正常進(jìn)行,造成第二次培菌。
(3)染料回收由于原設(shè)計水泵流量、揚(yáng)程與實(shí)際安裝的超濾器不匹配,使超濾設(shè)施無法正常啟動。再加上回收下來染料的生產(chǎn)可用性試驗(yàn)還未完成,還沒找出最佳濃度值,因此一方面未能將染料回收,降低成本;另一方面又增加了設(shè)施的運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)荷,增加了治理難度,不利于生產(chǎn)的進(jìn)一步發(fā)展。
(4)立式泥漿泵腐蝕嚴(yán)重,給檢修帶來很大麻煩。擬將調(diào)節(jié)池、沉淀池的立式泥漿泵改成移動泵或不銹鋼泵。
(5)由于污水的腐蝕性,自動液位控泵裝置大多損壞,應(yīng)采取其它措施加以更換。