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水龍頭生產(chǎn)線及改善

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水龍頭生產(chǎn)線及改善

本文作者:劉艷君1歐朝勝2作者單位:1.華南理工大學(xué)工商管理學(xué)院2.華潤(rùn)置地(南寧)有限公司

HO公司水龍頭生產(chǎn)線價(jià)值流圖分析

1.工藝流程分析

水龍頭每月平均需求量為33000件,整個(gè)制造過(guò)程包括鑄造(1~3工位)、機(jī)加工(4~9工位)、磨拋(10~13工位)、組裝(14工位)四個(gè)工序,各工位包括制砂芯、澆注、鑄造后處理、粗加工、加工進(jìn)水孔、加工出水口、加工閥芯孔、加工提拉孔、試氣、剝皮、磨拋、超洗、電鍍、組裝。部分工位作業(yè)生產(chǎn)信息如圖1中的“C/T”所示。對(duì)水龍頭的工藝流程進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)存在以下問(wèn)題:(1)工位作業(yè)時(shí)間相差懸殊,各工位之間搬運(yùn)距離長(zhǎng),導(dǎo)致生產(chǎn)線不能實(shí)現(xiàn)一個(gè)流生產(chǎn)。(2)加工時(shí)間利用率低,產(chǎn)品從投入到產(chǎn)出需時(shí)454+28.25*3600=102154s(s代表秒,以下均簡(jiǎn)用s),而實(shí)際加工時(shí)間僅有454s,加工時(shí)間的利用率僅為0.44%,時(shí)間浪費(fèi)驚人。(3)一次合格率低,電鍍和組裝的一次合格率分別只有92%和86%。(4)大量的在制品庫(kù)存導(dǎo)致產(chǎn)品的交貨周期長(zhǎng)達(dá)22.3天,加工效率僅僅為0.0236%。

2.生產(chǎn)節(jié)拍分析

通過(guò)對(duì)各工序進(jìn)行時(shí)間測(cè)量可知,目前鑄造工序需要43s,機(jī)加工工序需要48s,磨拋工序需要57s,而組裝工序只需40s,最長(zhǎng)和最短加工時(shí)間相差17s,生產(chǎn)節(jié)拍為57s,生產(chǎn)線平衡性較差。加工時(shí)間的不平衡,導(dǎo)致了在生產(chǎn)加工過(guò)程中的物流不暢和大量的在制品庫(kù)存。

3.價(jià)值流現(xiàn)狀分析

通過(guò)以上收集的水龍頭生產(chǎn)線的生產(chǎn)信息以及作業(yè)要素先后順序邏輯關(guān)系,采用精益生產(chǎn)中價(jià)值流圖的繪制方法,繪制出價(jià)值流現(xiàn)狀圖。如圖1所示:根據(jù)價(jià)值流現(xiàn)狀圖,可以發(fā)現(xiàn)以下改善點(diǎn):(1)改進(jìn)工序流程:消除不必要的不增值活動(dòng),降低生產(chǎn)成本。(2)改進(jìn)生產(chǎn)線平衡:改進(jìn)作業(yè)方法,盡可能實(shí)現(xiàn)流程生產(chǎn),平衡生產(chǎn)線,提高生產(chǎn)效率。(3)改進(jìn)生產(chǎn)線布局:減少運(yùn)輸距離。(4)采用生產(chǎn)看板來(lái)拉動(dòng)生產(chǎn):使生產(chǎn)可視化,減少在制品庫(kù)存,逐步實(shí)現(xiàn)連續(xù)生產(chǎn)。(5)實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)時(shí)化供貨:包括供應(yīng)商供貨準(zhǔn)時(shí)化和在線原材料供應(yīng)準(zhǔn)時(shí)化以及向客戶供貨的準(zhǔn)時(shí)化,縮短交貨周期,減少庫(kù)存成本。

4.繪制未來(lái)價(jià)值流圖

根據(jù)以上對(duì)價(jià)值流的現(xiàn)狀分析和提出的改善,描繪出未來(lái)的價(jià)值流圖。如圖2所示:(略)。

改進(jìn)方案的實(shí)施

1.工序流程的改進(jìn)

運(yùn)用“ECRS”原則和“5W2H”技術(shù)對(duì)產(chǎn)品的工序流程進(jìn)行分析、改進(jìn):對(duì)于檢驗(yàn)工序,取消一些不必要的重復(fù)工序;對(duì)于搬運(yùn)工序,把鑄造、剝皮、磨拋車間位置相連,把加工設(shè)備合理地重置,并用物流車來(lái)轉(zhuǎn)移產(chǎn)品,以取消大量的搬運(yùn)工序;對(duì)于存儲(chǔ)工序,嚴(yán)格執(zhí)行按下道工序需求的拉動(dòng)式生產(chǎn),并建立磨拋流水線,避免等待和過(guò)量生產(chǎn),從而取消大量的存儲(chǔ)工序。改進(jìn)前、后工序流程的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)對(duì)比分析如表1所示。改進(jìn)后消除了大量不增值活動(dòng),達(dá)到了改進(jìn)工序流程、縮短加工周期、減少浪費(fèi)的目的。

2.生產(chǎn)線的平衡

根據(jù)動(dòng)作經(jīng)濟(jì)原則對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行作業(yè)改進(jìn)和平衡:對(duì)于磨拋工位,通過(guò)建立磨拋流水線消除不必要的手工操作,使產(chǎn)品磨拋的生產(chǎn)周期時(shí)間由原來(lái)的57s減少到45s;對(duì)于機(jī)加工位,通過(guò)調(diào)整工位安排和設(shè)備布局,并建立看板管理信息系統(tǒng),減少搬運(yùn)、走動(dòng)、等待浪費(fèi),使生產(chǎn)節(jié)拍從48s調(diào)整為37s,同時(shí)工人人數(shù)由5人降到4人;對(duì)于組裝工位,通過(guò)重新安排工位員工,并調(diào)整工作臺(tái)位置,使作業(yè)時(shí)間由原來(lái)的40s減少到10s以內(nèi);再將電鍍和組裝工位合并成一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的流水線且節(jié)拍時(shí)間減少為42s。改進(jìn)后形成了鑄造、機(jī)加工、剝皮、磨拋、電鍍組裝五大工序,生產(chǎn)節(jié)拍從改進(jìn)前的57s調(diào)整為45s,且各工序之間的用時(shí)差異明顯減少,生產(chǎn)線平衡得以改善。

3.生產(chǎn)布局的改進(jìn)

(1)機(jī)加工車間生產(chǎn)布局改進(jìn)。在機(jī)加工車間建立單元生產(chǎn),單元線工位之間推行單篩流,并在每道工位間設(shè)立物料周轉(zhuǎn)架,以加快產(chǎn)品的周轉(zhuǎn)頻率。同時(shí)對(duì)設(shè)備重新進(jìn)行U型布局,使設(shè)備布置更緊湊。改進(jìn)后節(jié)約占地面積約37.4㎡,搬運(yùn)距離也由原來(lái)的50米下降到目前的0米,同時(shí)生產(chǎn)周期由2天下降到0.5天。(2)電鍍組裝生產(chǎn)布局改進(jìn)。通過(guò)把超洗、電鍍和組裝車間合并與連線,在人員沒有增加的情況下使產(chǎn)能增加了1倍,而且做到了所有產(chǎn)品檢驗(yàn)前全部沖水,避免了迂回物流。生產(chǎn)布局的改進(jìn)不僅從根本上消除了生產(chǎn)和運(yùn)輸路線的曲折,節(jié)省了共588米的搬運(yùn)距離,而且使生產(chǎn)布局更緊湊,占地面積從原來(lái)的600平方米縮小到470平方米左右,還節(jié)省了大量的時(shí)間和人力資源。

4.看板管理

使用三種看板形式:生產(chǎn)狀態(tài)看板、工序間看板、雙卡看板系統(tǒng)。(1)生產(chǎn)狀態(tài)看板。通過(guò)把每一規(guī)定時(shí)間段內(nèi)發(fā)生的問(wèn)題產(chǎn)品、在制品數(shù)量等阻礙滿足顧客需求的生產(chǎn)問(wèn)題寫在看板上,以告知和凸現(xiàn)主要的生產(chǎn)問(wèn)題并觸發(fā)車間內(nèi)支持人員對(duì)問(wèn)題做出快速反應(yīng)。(2)工序間看板。即在上、下工序間設(shè)定在制品庫(kù)存數(shù)量和位置,以定量的方法嚴(yán)格控制在制品庫(kù)存的超量。(3)雙卡看板系統(tǒng)。即在兩個(gè)相同的物料箱上標(biāo)明同樣的物料信息和數(shù)量,相互更替;待用完一箱容器中的半成品后,另外一箱容器半成品投入使用,同時(shí)發(fā)出訂單補(bǔ)充一箱容器存貨,箱子的容積既是控制訂貨點(diǎn),又能控制訂貨量。

改進(jìn)效果分析

實(shí)施改進(jìn)方案后重新對(duì)該生產(chǎn)流程進(jìn)行量化分析,得到表2。通過(guò)本次改進(jìn)活動(dòng),在增加投資較少的情況下,優(yōu)化了工序流程,消除了大量的浪費(fèi),主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:(1)生產(chǎn)占地面積減少了21.67%,物流距離縮短了76.07%,并降低了操作員的勞動(dòng)強(qiáng)度;(2)交貨周期由原來(lái)的近22.3天縮短到現(xiàn)在的約9.25天,縮短了58.52%;(3)加工效率較原來(lái)提高了11.02%;(4)基本實(shí)現(xiàn)了各工序的作業(yè)平衡,操作員由原來(lái)的39人減少到32人,節(jié)約了大量的人力資源;(5)明顯提高了產(chǎn)品的一次合格率,保證了產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性,提高了顧客滿意度。

總結(jié)

價(jià)值流圖技術(shù)作為精益生產(chǎn)的可視化分析工具,對(duì)于發(fā)現(xiàn)并改善生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)中的瓶頸問(wèn)題具有重要作用。本文以HO公司的水龍頭精益生產(chǎn)項(xiàng)目為例進(jìn)行研究,運(yùn)用價(jià)值流圖技術(shù)對(duì)水龍頭的生產(chǎn)流程進(jìn)行分析,結(jié)合工業(yè)工程的方法以及精益思想,制訂有效措施對(duì)生產(chǎn)流程進(jìn)行了改進(jìn),取得了良好的效果。實(shí)例證明,利用這種對(duì)全生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行系統(tǒng)分析的價(jià)值流分析方法,能可視化更多的浪費(fèi),進(jìn)而找到改善的方向,形成實(shí)施計(jì)劃,從而為企業(yè)帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)效益,這值得其他企業(yè)推廣應(yīng)用。

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