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編者按:本論文主要從提高金屬材料利用率;減少輔助材料消耗;提高生產(chǎn)效率,降低加工成本;降低物流成本;優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計等進行講述,包括了現(xiàn)狀、采取措施、經(jīng)濟效益分析、經(jīng)濟效益分析、經(jīng)濟效益分析、由于裝載機的前車架是裝載機四大結(jié)構(gòu)件中加工難度最高的部分、工藝配重使用后,降低了同一動作的重復(fù)試驗次數(shù)等,具體資料請見:
摘要:在工程機械系列產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中,充分應(yīng)用價值工程理論,以價值分析的方法判斷產(chǎn)品及現(xiàn)行工藝的功能、成本及其價值,在改進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、降低材料消耗、優(yōu)化工藝及路線、專用機床與工裝應(yīng)用等多方面進行了探索,有效降低了成本,取得了較好的經(jīng)濟效益。
關(guān)鍵詞:價值工程;工程機械;降成本
工程機械產(chǎn)品作為一拖集團公司的一大支柱產(chǎn)品,對保持公司可持續(xù)性發(fā)展具有重要的意義。但隨著中國工程機械行業(yè)的高速發(fā)展,如何更好的提升公司的經(jīng)濟運行質(zhì)量,擴大經(jīng)營持續(xù)發(fā)展顯得尤為重要。因此,自2007年初開始,一拖(洛陽)工程機械有限公司(以下簡稱工程機械公司)即開展了利用工藝優(yōu)化與工藝創(chuàng)新降成本的工作,在項目組的指導(dǎo)下,通過產(chǎn)品及工藝優(yōu)化分別在提高金屬材料利用率、減少輔助材料消耗、提高生產(chǎn)效率降低加工成本、降低物流成本、優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計等五個方面進行大膽的創(chuàng)新與改革,取得了較好的成效。
1提高金屬材料利用率
1.1現(xiàn)狀數(shù)控火焰和等離子切割機在工程機械公司已經(jīng)普及,但是由于缺乏數(shù)控切割的經(jīng)驗與整張鋼板套割等理念,使數(shù)控切割機在使用過程中普遍存在切割生產(chǎn)效率低,鋼材和耗材浪費嚴重的問題,具體表現(xiàn)為:在鋼板的局部進行切割,產(chǎn)生大量邊角余料或剩余鋼材,造成鋼材的嚴重浪費;不能做到自動穿孔和自動切割,切割工人憑借經(jīng)驗和眼睛觀察,通過手工方式調(diào)整和控制穿孔過程、切割速度和拐角加減速,造成數(shù)控切割機的生產(chǎn)效率不能得到有效發(fā)揮;每個零件要預(yù)熱穿孔并逐個切割,沒有使用共邊、借邊、橋接、連割等高效切割方式,不僅容易發(fā)生熱切割變形,而且火焰預(yù)熱穿孔耗時耗材,造成切割效率低,等離子割嘴損耗浪費嚴重。
公司的鋼板材料利用率長期在73%左右徘徊,而行業(yè)內(nèi)先進企業(yè)已達到80%以上,差距巨大,加上鋼板價格的大幅度波動又進一步擠壓了公司的盈利空間。
1.2采取措施項目組首先確立了全新數(shù)控切割理念,通過研究先進工藝方法,引進套料編程軟件QuickNEST、建立切割下料圖形庫優(yōu)化切割工藝,實現(xiàn)了高效高質(zhì)量切割、節(jié)省鋼材和耗材、建立全新數(shù)控切割理念和技術(shù)方法的目的。實現(xiàn)了數(shù)控切割機全時切割、自動切割、高效切割、高質(zhì)量切割和高套料率切割;提供了完善的自動穿孔和自動切割工藝,通過調(diào)用板材切割參數(shù)庫和自動切割程序,實現(xiàn)自動切割。通過調(diào)用切割下料圖形庫中同材質(zhì)零件優(yōu)化切割工藝,用共邊、連割、借邊、橋接等高效切割編程方式,利用不同鋼材合理套料,既提高材料利用率,又有效減少預(yù)熱穿孔,減少重復(fù)切割,防止零件熱切割變形。
以裝載機動臂板的數(shù)控?zé)崆邢铝蠟槔?,圖1是以前的動臂板數(shù)控編程系統(tǒng)下料圖,圖2是引進套料編程軟件后動臂板的下料圖。
在以前的數(shù)控編程系統(tǒng)中,動臂板的下料邊料很大,當需要利用邊料切割其它零件時,則要采用仿形切割或手工切割,不僅材料利用率低,而且生產(chǎn)效率也很低。套料編程軟件QuickNEST使用后在動臂板的邊料中直接套入拉桿板(四件)、貼板兩種(各八件),有效的提高了材料利用率與生產(chǎn)效率。
1.3經(jīng)濟效益分析此項目自2008年1月開始實施,通過重新核算材料消耗定額,鋼板材料利用率提升3個百分點以上。效益分析見表1。
項目實施后,2008~2009年累計降成本348.91萬元。
2減少輔助材料消耗
2.1現(xiàn)狀路試試驗是檢驗產(chǎn)品整機系統(tǒng)工作狀況的重要步驟。裝載機試驗工藝要求進行2小時路試試驗,3小時工況試驗。前幾年一直是在廠外郊區(qū)進行,距離較遠裝載機每次來回路程60km。因試驗場地原用于拖拉機試驗,許多設(shè)施并不適應(yīng)裝載機試驗要求,以致油料消耗較大。
2.2采取措施設(shè)計裝載機廠內(nèi)工況試驗配重塊、裝載機廠內(nèi)上車臺、規(guī)劃廠內(nèi)試驗場地及平面布置圖、制定廠內(nèi)試驗規(guī)程,實現(xiàn)了整機試驗工藝(路況試驗與工況試驗)的優(yōu)化。
通過以上試驗工藝優(yōu)化,減少了機械從廠區(qū)至郊外試驗廠往返路途中的柴油消耗。由于土的密度較小,在郊外工況試驗(如:動臂舉升試驗與沉降試驗)時負載較小,往往需要重復(fù)同一動作進行試驗,工藝配重使用后,降低了同一動作的重復(fù)試驗次數(shù),從而有效的節(jié)約了柴油的消耗。
2.3經(jīng)濟效益分析此項目自2007年3月開始正式實施,不僅成功的完成了裝載機整機試驗中各類試驗項目的要求,達到了試驗?zāi)康?,而且?jié)約了整機試驗過程中0#柴油的消耗。
項目實施后,2007~2009年累計降成本133.48萬元。
3提高生產(chǎn)效率,降低加工成本
3.1現(xiàn)狀公司裝載機產(chǎn)品中80%的大型板類結(jié)構(gòu)件上的孔,由于設(shè)計要求,均在鏜床上加工,不僅加工成本高,更造成了鏜床負荷過大,成為生產(chǎn)中的瓶頸。
3.2采取措施項目組通過調(diào)研,并結(jié)合公司現(xiàn)有的生產(chǎn)能力、設(shè)備狀況,設(shè)計了鉆床鏜孔裝置——鉆鏜模。此裝置的成功應(yīng)用,將80%大型板類結(jié)構(gòu)件的鏜床工序轉(zhuǎn)移到搖臂鉆床上加工,有效的降低了鏜床的負荷,解決了生產(chǎn)瓶頸,同時也增加了鉆床的加工優(yōu)點,從而大幅度提高了生產(chǎn)效率,降低了生產(chǎn)成本。以裝載機前車架側(cè)板的加工為例,圖3是裝載機前車架側(cè)板在鉆床上使用鉆鏜模加工的示意圖,圖4是裝載機前車架側(cè)板在鏜床上加工的示意圖。與工藝改進前采用鏜床加工相比,零件的裝夾由豎直立裝(采用專用吊具,裝夾繁瑣、困難)改為橫向平裝(采用普通吊帶,裝夾方便、安全),裝夾速度快、效率高,零件加工時由原來的2人/機改為1人/機。同時,由于鉆鏜模內(nèi)安裝有定位軸承,加工時使用的專用刀桿與機床之間不易產(chǎn)生共振,加工精度較高,避免了鏜床加工時精度受人為因素影響較大的現(xiàn)象。鉆鏜模在使用中采用一模一用(一種零件使用一種鉆鏜模),使用專一,操作難度小,非常適合批量生產(chǎn)。
鉆鏜模的推廣應(yīng)用,使鉆床實現(xiàn)了的鏜削加工,擴大了鉆床在工程機械產(chǎn)品生產(chǎn)中的使用范圍,提高了鉆床的加工質(zhì)量。
另一方面,通過對裝載機各類結(jié)構(gòu)件采用專用機床加工進行策劃,如:前車架的加工采用一臺鏜鉸接孔與銑橋連接面組合機床、一臺鏜兩側(cè)翼箱孔專機(四組孔能同時鏜)等,使ZL50D裝載機、ZL50F裝載機、ZL30F裝載機、ZL30-II裝載機中的前車架、動臂焊合實現(xiàn)專機加工,大大提高了生產(chǎn)效率,降低了加工成本。
3.3經(jīng)濟效益分析大型鏜床的加工費用為340元/小時,搖臂鉆床和專用機床的加工費用為15元/小時,每小時可降成本:340-15=325(元)。此項目從2007年2月開始實施
項目實施后,2007~2009年累計降成本2109.25萬元。
4降低物流成本
4.1現(xiàn)狀工程機械公司以往的生產(chǎn)主要以單件小批量為主,設(shè)備的布局較為分散,隨著產(chǎn)量的不斷增大,物流成本在生產(chǎn)成本中的比重愈發(fā)突出。同時,在批量生產(chǎn)的過程中,隨著加工路線及工藝的調(diào)整,各生產(chǎn)工序越分越細,頻繁的物流顯然不能滿足高效生產(chǎn)的需要。因此,如何實現(xiàn)規(guī)?;a(chǎn),有效減少物流在降低整機成本中顯得尤為重要。
4.2采取措施根椐工程機械公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與生產(chǎn)綱領(lǐng),項目組對加工設(shè)備進行了科學(xué)的布局調(diào)整,優(yōu)化了工藝路線,達到了降低物流成本的目的。
4.2.1由于裝載機的前車架是裝載機四大結(jié)構(gòu)件中加工難度最高的部分,體積大、精度高,裝夾及更換零件極不方便,如果能夠?qū)η败嚰苓M行流水線式加工,將會大幅度提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本。因此,將機加車間Z310搖臂鉆床調(diào)整到鉚焊車間新增的ZL50F裝載機前車架專機一側(cè),組成了ZL50F裝載機前車架加工生產(chǎn)線,從而減少了前車架(重3噸)從鉚焊車間向機加車間的一次轉(zhuǎn)運,及其在機加車間內(nèi)部的一次轉(zhuǎn)運。每臺ZL50F裝載機節(jié)約物流成本120元。
4.2.2將機加車間Z35搖臂鉆床調(diào)整到結(jié)構(gòu)車間切割下料處,在此處直接使用鉆鏜模加工ZL30F裝載機內(nèi)、外側(cè)板與動臂板,從而減少了ZL30F裝載機中若干零件(共重2噸)從結(jié)構(gòu)車間向機加車間的兩次轉(zhuǎn)運。每臺ZL30F裝載機節(jié)約物流成本80元。
4.2.3將結(jié)構(gòu)車間3噸壓力機調(diào)整到總裝車間推土機裝配線處,在此處對T140推土機后橋箱(重2噸)兩側(cè)半軸進行壓裝,減少了該后橋箱裝配過程中在結(jié)構(gòu)車間與總裝車間之間的兩次轉(zhuǎn)運。每臺T140推土機節(jié)約物流成本80元。
4.3經(jīng)濟效益分析該項目從2007年開始實施,具體效益分析
項目實施后,2007~2009年累計降成本11.47萬元。
5優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計
5.1現(xiàn)狀ZL50F裝載機后配重采用鑄件結(jié)構(gòu),由于價格因素造成該零件成本很高,相對而言焊接式配重成本遠遠低于鑄件配重,且裝配方便。配重的作用僅僅是保持整機的平衡,配重的形式并不影響主機任何性能。因此,應(yīng)重新設(shè)計更合理的焊接式配重。
5.2采取措施首先,對ZL50F裝載機后車架工藝件圖紙進行優(yōu)化,使其既可以和新型的焊接配重連接,又能將原來的結(jié)構(gòu)簡化;其次,根據(jù)ZL50F后配重重量要求,重新設(shè)計焊接式后配重,使其滿足ZL50F整機性能要求;最后,重新優(yōu)化設(shè)計了后配重電瓶箱結(jié)構(gòu),使其適應(yīng)ZL50F新型免維護電瓶的安裝。
通過優(yōu)化設(shè)計,將ZL50F裝載機的鑄件配重改換成焊接式配重,不僅節(jié)約了生產(chǎn)成本(焊接式配重主要原料為:廢鋼砂、鋼板廢邊料、水泥、沙子),而且裝配也比以前的鑄造配重方便很多,如:減少了電瓶箱與腳踏板的安裝等,提高了生產(chǎn)效率,同時,絲毫不影響整機性能。
5.3經(jīng)濟效益分析ZL50F裝載機焊接配重比原鑄造配重(含相關(guān)附件:電瓶箱、腳蹬、螺栓等)價格便宜4500元。此項目自2008年10月開始實施,截止到2009年底,共計生產(chǎn)ZL50F裝載機108臺。節(jié)約成本:4500×108=486000(元)。
通過以上項目的實施,2007~2009年工程機械產(chǎn)品累計降成本2651.71萬元
6結(jié)束語
在此次產(chǎn)品及工藝優(yōu)化的整個過程中,充分應(yīng)用了價值工程的思想,以價值分析的方法準確判斷產(chǎn)品及現(xiàn)行工藝的功能、成本及其價值,在改進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、降低材料消耗、工藝及路線優(yōu)化、專機與工裝應(yīng)用等多方面進行了探索。通過方案創(chuàng)新和優(yōu)選,達到了以最低成本取得必要功能效果的目的,有效的降低了成本,取得了較好的經(jīng)濟效益。