前言:本站為你精心整理了選煤廠(chǎng)回收論文:選煤廠(chǎng)回收體系改進(jìn)研究范文,希望能為你的創(chuàng)作提供參考價(jià)值,我們的客服老師可以幫助你提供個(gè)性化的參考范文,歡迎咨詢(xún)。
本文作者:蔣善勇1張凱1劉炯天2作者單位:1眾泰煤焦化有限公司2中國(guó)礦業(yè)大學(xué)
介質(zhì)系統(tǒng)改造
通過(guò)分析發(fā)現(xiàn)造成介質(zhì)消耗量過(guò)高的原因主要是由于預(yù)脫介效果差、脫介篩脫介面積不夠,并且大量介質(zhì)通過(guò)離心機(jī)由浮選尾礦中流失。因此為了降低介耗主要做了以下三方面的優(yōu)化改造:1)弧形篩是介質(zhì)回收系統(tǒng)的預(yù)脫介設(shè)備,弧形篩脫介效果的好壞直接影響介耗的高低。由于弧形篩在工作的過(guò)程中受到介質(zhì)及物料的沖刷、磨損,使篩面在短時(shí)間內(nèi)就變光滑,出現(xiàn)竄介現(xiàn)象,導(dǎo)致預(yù)脫介效果變差,為了保證脫介效果,不得不更換弧形篩。大大降低了篩板的使用壽命。通過(guò)應(yīng)用試驗(yàn),新弧形篩使用120h左右出現(xiàn)竄料現(xiàn)象時(shí),在篩面上排料端的二分之一處增設(shè)一塊與弧形篩同寬的10mm金屬網(wǎng),并與篩板壓合緊密,既減緩了物料在弧形篩下端的流速,保證了脫介效果,又可對(duì)弧形篩篩板起到保護(hù)作用,延長(zhǎng)篩板壽命?;⌒魏Y經(jīng)過(guò)上述改造后,在保證脫介效果的情況下,弧形篩的使用壽命延長(zhǎng)了3倍以上,極大地降低材料消耗,同時(shí)減少了弧形篩篩板更換次數(shù),減少了設(shè)備檢修維護(hù)時(shí)間,為公司創(chuàng)造了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。2)由于廠(chǎng)房設(shè)計(jì)的原因,想通過(guò)增加篩面面積的方式來(lái)降低介耗是行不通的,因此,考慮將脫介篩的篩孔由0.5mm增加至0.75mm,使開(kāi)孔率與原設(shè)計(jì)相比提高36.4%,并且由于篩孔尺寸的增加,介質(zhì)透篩阻力降低,比脫介篩篩面面積直接增加36.4%的效果更理想。3)離心液由原來(lái)直接進(jìn)入粗煤泥回收系統(tǒng)改為:離心液先進(jìn)入精煤稀介桶,通過(guò)磁選機(jī)回收介質(zhì)后,磁選尾礦進(jìn)入粗煤泥回收系統(tǒng)進(jìn)行處理。
降低介耗效果
通過(guò)對(duì)介質(zhì)回收系統(tǒng)的優(yōu)化改造后,使精煤最終產(chǎn)品帶介量降至0.5kg/t、中煤、矸石最終產(chǎn)品帶介量分別降至0.9kg/t及0.8kg/t,煤泥帶介量降至1.5kg/t,選煤生產(chǎn)中精煤產(chǎn)率增加至61%,中煤產(chǎn)率20%、矸石產(chǎn)率9%、煤泥產(chǎn)率10%,介質(zhì)消耗降至0.6kg/t,與設(shè)計(jì)規(guī)范重介分選末煤噸煤介耗2.5kg相比,比規(guī)范要求低68%。按年處理180萬(wàn)t原煤計(jì)算,每年可減少介質(zhì)消耗5256t,節(jié)約成本525.6萬(wàn)元,噸原煤加工費(fèi)用降低2.92元,并且由于最終精煤帶介量的減少,可提高分選密度使精煤產(chǎn)率由60%增加至61%,每年將增加利潤(rùn)1080萬(wàn)元。